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引小“智”改小“技”, 为轧线排忧解难
发表时间:[2021-10-22]  作者:陈瑶  编辑录入:小镧  点击数:280

“陈师,太感谢你了,为我们解决了大难题,保证了轧线的顺利生产!”高线钳工班长冯剑喜悦的说道。

“没事!这是我应该做的!服务好轧线,是我们轧机装配车间的主要职责!”

这是怎么回事呢?

原来,高线加热炉前提升链拨叉驱动臂经过长期拨动钢坯,驱动臂盖板性能严重下降,再加上盖板中间圆弧位置上的键槽比较薄,在使用过程中易从键槽中间位置断裂,尤其是,目前无驱动臂盖板备件进行更换,严重影响了轧线顺利过钢。

这不,高线钳工班长冯剑通过轧机装配车间安排下,找到线切割工老陈对盖板进行加工。老陈和冯剑针对升链拨叉驱动臂盖板的测量,再结合图纸上的尺寸,深入探讨,查找断裂原因,发现原有的升链拨叉驱动臂盖板键槽深度为9.4MM,由此推断键槽深度越深,盖板键槽壁厚就越薄,长期拨动钢坯,直接影响了升链拨叉驱动臂盖板的性能,再加上盖板铸件材质的局限性,最终造成了疲劳断裂。

针对此种现象,线切割老陈和冯剑积极研讨制定技改方案,根据机构部件的运动原理,计算出科学的工艺参数,决定将键槽深度改为8.4MM,去掉上差和下差。

当一切准备就绪后,老陈就迅速着手开始了加工准备工作,在盖板装夹的时候,给老陈造成了不小的困惑,因为盖板的不规则形状,常规的装夹方式无法固定,使盖板容易倾倒,对加工前的矫正和加工活动范围造成了困难,老陈研究了一下,发挥自身的“小智慧”,灵活变通,采用三点定位组合的方式成功对盖板进行了装夹,再通过放电矫正、盖板分中、起始点定位、绘图程序编辑加工等一系列的操作,花费了将近4小时的时间,终于大功告成。

加工改造的升链拨叉驱动臂盖板在轧线组装后,键槽位置完美闭合,升链拨叉驱动臂经过运行后,钢坯顺利移动,确保了轧线顺利过钢。由此证明,引小“智”改小“技”的工作达到了预期的效果。

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