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“修、补、焊”保设备“平、稳、顺”
发表时间:[2021-09-01]  作者:王美琳  编辑录入:小铬  点击数:338

近期,陕钢集团龙钢公司能源检计量中心全体干部员工牢固树立过“紧日子”思想,立足岗位,主动出击,对关键设备、关键部位大胆创新,降本增效,确保企业生产稳定运行。

电除尘加湿机叶片修复

电除尘加湿机叶片因长时间在除尘灰中搅动,造成叶片磨损严重、灰槽积灰、电机超电流跳闸等问题。该单位组织技术人员进行改造,通过测量搅拌轴至输灰槽内壁尺寸,依叶片形状切割厚度14mm以上的扇形板,与原有叶片背面搭接固定焊接,使扇形叶片端部与输灰槽内壁间隙保证在10mm以内。改造后,输灰槽内无积灰,磨损减少,保证了加湿机稳定运行。

小补小焊稳运行

离心风机蜗壳板与侧板因高速气流冲刷,易磨损破裂,造成废气外漏、蜗壳强度降低、风机房噪声增大等问题,该单位组织技术人员进行研究讨论,用切割机将75#角钢单边间隔40mm切开,一边贴在侧板上,另一边贴在蜗壳曲面上,再将所有缝隙全焊接。改造后,延长了蜗壳衬板使用周期,保障了离心风机稳定运行。

加牢加固解难题

除尘器顶部箱梁高1.8米,梁间连接支撑为两根10#槽钢,用料较少,外部密封板厚度6mm,焊缝频繁开裂,顶部保温效果欠缺,腐蚀严重易形成露点,影响除尘效果。该单位组织技术人员进行现场讨论,在现有箱梁间支撑基础上进行加固,将箱梁间变形的10#槽钢更换为上中下三道H型钢,形成稳固支撑,并封堵密封板,提高除尘器箱梁热变形稳定性,延长顶部密封板使用周期。改造完成开机后,除尘器电场运行稳定,顶部箱梁漏风问题彻底解决。


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