近期,陕钢集团龙钢公司轧钢厂生产准备作业区聚焦短应力轧机油气润滑,主抓润滑过程难点,进一步优化轧机结构和加油方法,确保轧机高效润滑,助力轧线生产稳定顺行。
优化润滑管路降成本
短应力轧机油气润滑系统结构复杂,管道覆盖较多,日常点检维护难度大。针对此问题,经作业区技术员现场查看分析讨论后,决定优化油气润滑管路,通过减少二级分配器,将14个供油点降到6个。此举不仅可以使轧机轴承座内腔形成可靠正压,确保每架轧机供油量正常,而且降低了油气润滑泄漏点,综合创效3万元。
安装骨架橡胶保密封
短应力轧机传动端采用迷宫式密封,密封性能相对较差。为解决油气润滑的跑漏难题,该作业区技术人员结合实际情况,大胆舍弃迷宫式密封,重新设计制作安装骨架橡胶密封,改造后,大幅改善了短应力轧机传动端密封效果,消除了设备隐患,年可节约备件费用2.3万元。
去高粘脂保生产顺行
为确保轧线生产顺行杜绝烧轴承事故发生,短应力轧机在上线前需要加注轧辊脂,由于轧辊脂比较黏稠,容易堵塞油气润滑出油口,影响设备润滑效果,不能满足生产需求。针对此问题,该作业区决定利用油气润滑代替轧辊脂。此举大幅降低了轧辊脂消耗,提高了润滑效果,年可综合创效3万余元。