烧结厂维修车间积极发挥专业技术人才优势,扎实开展“安全型、管理型、效益型、创新型、和谐型”班组创建,在技改消缺、修旧利废、节支降耗等方面积极探索创新,制定修旧利废计划,坚持“能用不领新、能修不丢弃”原则,从点滴做起,取得明显成效。
工艺设备技术改造,制作加装破壳机,提升烧结过程料层透气性。为解决在烧结机料层加高后,产生的不利于生产过程的因素,维修车间钳工班组两名技术骨干主动请缨,成立技术攻关小组,克服缺图纸、缺备件等困难,拆除报废设备上可再利用的部件,反复修改制作方案,最终于3日内完成制作,并利用检修时间安装试用。
二次配料系统2#仓料位显示异常,给岗位人员现场仓位判断带来较大困扰。经过钳工班组的细致检查发现料位称重控制器设置功能异常,考虑到设备维保厂家维修费用较高,不能及时维修。电气班组组织专业骨干成立攻关小组,翻阅技术资料,查找故障源,更换元件,反复试验,消除故障,共节约维修费用约2万余元。
混合机加水阀门和加水流量计设置在混合机大平台下方,空间狭小,不便于员工调整水流量时现场操作。钳工班组成员接到整改指令后,反复研究,最终确定将重新设计改造加水阀门及流量计管道布局,把调整阀门及流量计改至混合机大平台上方,重新设计改造后的加水阀门及流量计管道布局合理,便于员工操作调整加水量,同时又保障了员工操作中安全。
维修车间成立以来,先后修复轴流风机8个、减速机6台、手推式扫地机1台、驾驶式洗地机1台、高压注油机2台、移动加油泵3台、循环泵4台、环保数采仪1台、风箱执行器2台、雷达料位1台,节省备件维修成本60余万元。