降本增效是企业永恒的主旋律,汉钢公司炼铁厂紧密围绕“我为企业降本增效献一计、出一策、干一事”积极开展全员创新创效、小技小改等活动,要求全体干部职工立足本职岗位献计献策,力争节省生产成本,为公司高质量发展贡献力量。
深挖潜力“节能耗”
“今天上料系统稳定,特别是中午15:00至16:10之间的空转皮带全部停下来,节省电耗和设备磨损费近千元。”班后会上值班工长张博正在总结当班工作。自7月份以来,炼铁厂根据生产实际,对“大马拉小车”或者设备长时间空转等现象,进行全方位的摸排,制定出切实可行的《设备空转停机方案》,当设备出现空转期时,立即联系上下工序进行停机处置,并将信息及时传递生产调度,以便启机时进行统一部署,借此达到节约用电的目的。据悉7月上旬通过此方式,全面扭紧了生产一线“水龙头”,节约电耗近万元。
精算库存“降成本”
物资管理是企业降本增效的一门大学问,加快物资流转、避免物资积压是降低备件成本费用的可行手段,为实现各工段互通有无、资料共享的良性局面,该车间安排专人建立了详细的领用和入库台账,记录每一笔物资的去向,时刻做到心中有数。另外,为遏制不必要的物资储备,该车间每月对库存物资进行盘库,捋顺物资状态、优化物资结构,对长期积压的物资,通过流转手续让兄弟单位继续使用,做到物资不浪费,不积压,全面降低备件费用,达到增效目的。
紧抓修旧“增效益”。
炼铁厂原料车间共有大小皮带54条,相应的转动电机更是不计其数,实际生产中运转电机往往和减速机相连在一起,电机损坏或减速机断齿是设备管理屡见不鲜的问题,几年来该车间换下来的废旧电机堆积数量逐步增长,造成积压现象,针对此现象,为使废旧设备发挥余热,炼铁厂大力开展修旧利废工作,将电机与减速机进行自主分离,分离后的电机、减速机通过同种规格型号进行拼凑,实现废旧设备再上一线的喜人效果。目前该车间已成功修复15台,现场投用后,完全可达生产需求,节省成本费用近9万元。