今年以来,动力能源中心电气车间以技术改造为主线,加快技改项目的推进步伐,助力电气设备提档升级。
现场调研 优化改造过程
“经过前期多次调研,对现场实际进行多次论证,目前对斗轮机大车行走防撞限位的位置已经确定,……”在斗轮机改造协调会上,料场区域负责人说道。
中和料场1#2#斗轮机大车行走防撞限位安装于大车行走轨道外侧行走轮处,有两级限位开关,由于轨道外侧积料较多,使外侧地面位置升高,高低不平,限位开关易发生撞坏,影响设备正常运行,造成斗轮机行走出现安全隐患。
针对问题,该车间对斗轮现场实际情况进行多次调研,最终确定在大车行走轨道内侧对1#2#斗轮机行走限位进行重新安装,将限位开关改至轨道内侧行走轮处,制作安装支架,提高限位开关安装位置与地面的距离,制作合适的感应挡板,保证限位能有效动作,防止限位频繁损坏。
隐患排查 护航设备安全
前期精炼炉出现3次、4次滤波器开关柜合闸故障造成精炼炉进线柜不能合闸送电。通过对精炼炉高压室3次、4次滤波器开关柜二次控制回路进行改造加装合闸联锁信号压板,实现开关柜在热备状态下进线柜在不合闸的情况下,3次、4次滤波器柜能正常进行分、合闸试验,从而及时发现联锁信号故障,消除开关柜合闸故障,确保了精炼炉生产正常。截至目前,该车间设备隐患排查35项,有效解决影响设备稳定运行的潜在隐患,为设备安全稳定运行奠定了坚实基础。
技术升级 确保生产顺行
电力系统谐波会使电网电压严重失真,大量谐波电流流入电网后,由电网阻抗产生谐波压降,叠加在电网基波上,引起电网的电压畸变,致使电能质量变差。通过在高压室整流变压器负载侧安装SVG高压动态无功补偿装置,配合现有5\\7\\11次滤波器进行电网谐波治理,最终达到稳定电压、消除闪变、补偿无功功率的效果,再通过动态吸收/发送无功,弥补原FC静态滤波装置在负载降低时,固定补偿出现的过补偿现象。改造后,电网电压稳定在10.2kV左右,功率因数提升至0.95-1之间,提高电网系统的电能质量和整体运行稳定。