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棒材零间隔轧制技术的应用与改造
发表时间:[2020-08-24]  作者:吴小川  编辑录入:小镧  点击数:1052

内容简介

摘要:棒材生产线运行过程中,经加热炉加热好的钢坯,通过出炉辊道送入轧机轧制。轧机分为粗、中、精三个轧制机组,每个机组有6架轧机,粗中轧、中精轧机组间各有1台飞剪,用于钢坯的切头尾及事故碎断;精轧机组每个机架间有一个活套装置,用于精轧机组无张力轧制。通常,通过控制加热炉出钢速度来控制2支钢坯喂入粗轧1号轧机的轧制间隔。如果加热炉操作工对进入粗轧1号轧机的2支钢坯距离判断不准,当后一支钢坯与前一支钢坯的距离过近时,会造成2支钢追尾。此时,如果操作台发现及时,可在粗轧机组之后采用1号飞剪进行碎断处理;如果发现不及时,控制1号飞剪的自动化程序无法区分距离过近的两支钢坯,飞剪不能进行正常切头将导致钢坯勾头,在中轧机组易发生钢坯不进轧机的工艺堆钢事故;或者,因2支钢坯距离过近,还会引起精轧机间的活套装置起落套响应不及时,易发生钢坯堆积事故,严重影响正常生产。因此,有必要开发一种零间隔轧制控制方法,可预防钢坯在轧机间出现追尾事故,还能提高整个生产线的机时产量。即使2支钢坯在粗轧1号轧机头尾相连,也不会影响到1号飞剪的正常切头功能与精轧机间活套响应。本文进行开发应用总结。 关键词:棒材;轧制;零间隔 下载高清全文..

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