用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:技术文献 >> 炼钢技术 >> 综合资料
降低钢坯加热炉运行成本的研究与应用
发表时间:[2014-04-16]  作者:孙宏  编辑录入:admin  点击数:448

内容简介

  中国台湾某钢铁企业为进一步降低钢坯加热成本,从实验和理论上研究了加热炉能耗高的原因。分析结果表明,产生高能耗主要有三个原因:一是从换热器出口排出的废气温度较高;二是钢坯从预热炉到加热炉之间的空气冷却时间过长;三是以完全打开的方式从加热炉的出料门取出钢坯。针对上述原因,采取了一系列改进措施,每年能节省约400万人民币的钢坯加热成本。采取的主要措施有:(1)对于较高的废气温度,研究开发了一种钢坯和废气温度的计算工具。同时,采用了绝热钢坯温度测量系统对模拟工具的准确性进行验证。误差分析结果表明,模拟和实验方式得到的钢坯和排气温度的偏差在10%以内。在不影响生产的前提条件下,提出了修改钢坯的加热模式曲线作为降低废气温度的基础。改进前的最高温度是595℃,改进后可以下降到545℃。(2)钢坯最初的空冷时间大约为5min。使温度下降14℃。推杆行程改进后,在加热炉入口前暴露在空气中的钢坯数量从四块减少到两块,空冷时间缩短了大约100s,使温度少降低了5℃。(3)为了减少出炉时钢坯辐射的热量损失,炉门采用了两阶段打开模式,即炉门开到一半时,钢坯推出装置进入加热炉,当炉门完全打开时钢坯被推出。下载全文——降低钢坯加热炉运行成本的研..

友情提示

文章权限:高级会员
消耗金币:5
此文章需要 高级会员 及以上权限才可阅读!普通会员阅读下载本文档需要登录,并付出相应金币(普通会员注册即赠送20金币)。如何获取金币?
如果您还没有注册,您可以 点此 注册!
如果您已注册还没有登录,您可以在下面登录!
用户名:
密 码:
验证码: 点击换另外一幅
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。