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降低马钢一铁烧结工序能耗的实践分析
发表时间:[2014-02-11]  作者:张永中,曹建民,卢志武,金龙忠  编辑录入:冶金之家  点击数:429

内容简介

点击下载——降低马钢一铁烧结工序能耗的实践分析.doc降低马钢一铁烧结工序能耗的实践分析张永中,曹建民,卢志武,金龙忠(马钢第一炼铁总厂,安徽马鞍山243021)摘要:在对马钢一铁烧结能耗现状进行分析的基础上,介绍了该厂降低烧结工序能耗的措施,包括:加强基础管理、优化配矿、强化操作及技术改造等方面。通过多管齐下,该厂的节能工作取得了很大成效,2012年,工序能耗达到了56.40kg标煤/t的较好水平。关键词:烧结;工序能耗;节能措施;工艺管理1前言烧结工序能耗约占整个钢铁能源结构的8%~10%。在成本决定竞争力的今天,降低烧结工序能耗,不仅是构建节约型社会的需要,更是企业求生存的刚性要求。马钢一铁总厂烧结系统现有90m2、105m2烧结机各一台,简易混匀料场一个,约60%的含铁料经过混匀。由于烧结系统建成年代较为久远,整个工艺装备相对落后。加之,公司发展定位使然,烧结使用的原燃料条件相对较差,设备欠修较为严重。这些,都给烧结工序的能耗降低带来了一定的困难。近年来,一铁总厂通过采取一系列措施,开展技术攻关,在降低烧结工序能耗方面取得了较好效果。2012年,烧结工序能耗达到了56.40kg标煤/t。其中,固体燃耗为48.21kg/t(折标煤为40kg/t..

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