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太钢烧结主抽风机转速的智能控制研究
李强
(山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂,山西 太原 030003)
摘 要:主抽风机采用变频技术后,为了通过调整主抽风机转速实现烧结过程稳定的目的,研究了主抽风机转速、烧结风量、烧结机速和垂直烧结速度之间相关关系,开发了以垂直烧结速度为判据的主抽风机转速自动控制系统。太钢烧结机应用该技术后,过程垂直烧结速度稳定性大幅提高,保证了烧结终点持续稳定在倒数第2个风箱范围内,终点稳定率为98.1%,比人工控制提高35.5%,烧结返矿率比人工控制降低3.46%。同时,该技术更好地发挥了主抽风机变频的优势,主抽电耗进一步降低,较工频运行时节省电能28.6%。
关 键 词:主抽风机;变频技术;垂直烧结速度;BTP;BRP
烧结过程影响因素较多,各因素的波动较大,往往引起了垂直烧结速度的较大波动。生产中要求烧结机速要保持稳定,需通过改变风机抽风风量来对垂直烧结速度进行控制,以保证垂直烧结速度与烧结机速的持续匹配,使得烧结终点最终达到持续稳定在倒数第2个风箱的效果,以获得优质的烧结矿[1-4]。
目前,国内外大型烧结厂的自动控制系统已成功实现碱度自动控制、焦粉配比自动控制、返矿平衡控制等功能,并取得良好应用效果[5-10],中国部分烧结企业采用了主抽风机变频技术调节烧结风量,应用变频调速技术后,节电可达到20%~30%[11-17]。然而主抽风机转速依靠人工经验操作和调整,而经验知识的不确定性、局限性、个体差异等因素会给生产控制带来盲目性和不确定性,过程的控制能力较难达到理想水平。因此本文在此基础上建立主抽风机转速的自动控制模型,以提高其控制精度,保证垂直烧结速度的稳定性,使烧结终点能够持续稳定于理想位置。
1 主抽风机转速智能控制模型的建立
1.1 烧结废气温度的测定和烧结终点的确定
太钢特大型烧结机有效抽风长度为120m,共有31个风箱,在烧结机17号~31号风箱内,每个风箱均安装6个测温热电偶,能全面反映烧结废气温度的变化情况。图1为热电偶测得的三维废气温度场。

风箱内6个热电偶温度的平均值作为此风箱的废气温度,将风箱废气温度和风箱位置回归成三次函数,得到烧结废气的温度曲线,三次曲线回归时仅取15号风箱之后大于100℃的点进行回归,以得到能准确反映废气温度的曲线。温度曲线模型如下:

式中:Y为废气温度,℃;X为风箱位置,m;a、b、c和d为系数。
首先,求出曲线上180℃的点BRP(burning raising point,废气温度快速上升点),见图2中的点①;然后,求出曲线上的极大值点BTP(burning through point,烧结终点),见图2中的点②。

结终点持续稳定在倒数第2个风箱范围内时烧结控制达到最佳状态。
1.2垂直烧结速度和烧结机速度的控制
烧结过程中要求烧结终点稳定在倒数第2个风箱,此时垂直烧结速度:

式中:Vf为垂直烧结速度,mm/min;H为料层厚度,mm;t为从点火到烧结终点的时间,min。烧结机以速度V0在时间t内完成烧结,其烧结终点落在倒数第2个风箱之内。

式中:V0为烧结机速度,m/min;S为点火到倒数第2个风箱(30号风箱)的距离,m。H和S为恒定值,因此Vf和V0满足正比关系:

由于料层厚度恒定,为720mm,点火到倒数第2个风箱的距离为114m,可知烧结机速度和垂直烧结速度的比例系数保持6.32时烧结机控制达到最佳状态。
1.3 烧结机速和风机风量的关系
采集生产过程中烧结机速度和风机风量的实时数据,并对其进行相关性回归,获得烧结机速度与风量的关系。
图3为烧结机速度和风量的拟合线图及残差图。通过烧结机速度和风机风量的拟合线图可以看出,烧结机速度和风机风量有较好的线性关系。通过残差图可以看出残差的正态性良好,形状没有异常。可知风机风量和烧结机速度有较强的正比关系,关系式如下:
Q=-14.8+9082V (5)
式中:Q为空气流量,m3/min;V为烧结机速度,m/min。

1.4 风机转速和风量的关系
采集生产过程中风机风量和风机转速的实时数据,并对其进行相关性回归,获得风量与转速的关系。
图4为风机转速和风量的拟合线图及残差图。通过风机风量和风机转速的拟合线图可以看出,风机转速和风机的风量有较好的线性关系。通过残差图可以看出残差的正态性良好,形状没有异常。可知风机风量和风机转速有较强的正比关系,关系式如下:
Q=-20900+50.38W (6)
式中:W为风机转速,r/min。

1.5 主抽风机转速和垂直烧结速度的关系
主抽风机转速和风量有较强的线性关系,比例系数为50.38;风量和烧结机速有较强的线性关系,比例系数为9082;烧结机速和垂直烧结速度有较强的线性关系,比例系数为6.32。可知,风机转速和垂直烧结速度存在线性关系,且满足以下关系:
ΔW=K×ΔVf (7)
式中:ΔW为转速的变化量,r/min;ΔVf为垂直烧结速度的变化量;K为系数。通过式(4)~(6)可知,比例系数K=28.52。
1.6 主抽风机转速智能控制模型
根据推导出的主抽转速和垂直烧结速度的相关关系,应用VC++.net开发了主抽转速自动控制系统,其控制流程如图5所示。
该系统主要作用是实现了主抽风机变频调速智能控制,通过改变风机风量来调整垂直烧结速度,保证了烧结终点持续稳定在倒数第2个风箱范围内。建立主抽转速自动控制系统的控制模型,具体步骤如下:
1)根据当前废气温度回归出废气温度曲线,并计算出BRP值和BTP值。
2)根据当前的BRP和BTP值分别计算出对应的垂直烧结速度。

3)判断垂直烧结速度设定值和当前值的差值是否在允许范围之内,若在允许波动范围之内则无调整;若在允许波动范围之外则根据式(7)计算出主抽转速的调整值。
4)判断调整值是否在允许范围之内,若在允许范围之内则对主抽转速进行调节;若调整值过大则只给出调整建议,由操作者自行选择。
5)调整后延迟10min进入下一调整周期。
2 烧结试验研究及其结果分析
2.1 原料性能及研究方法
太钢新烧结系统所采用的烧结原料以自产尖山铁精矿粉为主,配加进口粉矿和内部含铁杂料。试验期间匀矿成分不变,返矿和焦粉采用外配。含铁原料化学成分分析及配比见表1和表2,烧结原料配比见表3。

在太钢特大型烧结机上进行工业生产试验,烧结抽风系统由2台功率为10.760MW的风机组成,2台风机配有变频系统,可实现2台主抽风机在700~1000r/min转速范围内运转。通过转速调节风机风量,而不是采用传统的风门调节办法,控制精度有大幅提高。试验期间碱度为1.85,混合料水分为7.3%,料层厚度为720mm,烧结机速度恒定为2.2m/min。对生产过程中数据进行统计,运用minitab软件考察过程中垂直烧结速度、风机转速、烧结抽风风量、烧结机速度之间的相关性,建立以垂直烧结速度为判据的主抽风机转速自动控制模型。对风箱的废气温度进行回归分析获得废气温度曲线。在回归曲线上计算出BRP位置与BTP位置,分别进行2种主抽风机转速的自动控制试验,以BRP点计算的垂直烧结速度为判据对主抽风机转速自动控制试验和以BTP点计算的垂直烧结速度为判据对主抽风机转速自动控制试验。以人工控制为基准,将2种自动控制与人工控制进行对比,考察2种控制对烧结生产过程的影响及对烧结终点稳定性的改善作用。
2.2 试验结果
2.2.1 烧结生产指标及烧结矿质量指标对比分析
将自动控制效果与人工控制效果进行对比分析,考察自动控制模型的实际控制效果。表4为控制模型对主抽风机转速自动控制时的主要参数,表5为3种控制方式的烧结终点稳定水平。

人工控制是通过风箱内测温热电偶温度的变化,对过程垂直烧结速度的变化进行判断后,凭经验对主抽风机转速进行控制。
此试验阶段的主抽风机转速控制为人工经验调节,取生产中1000个试验点对过程控制的结果进行评价,终点的概率分布见图6。可以看出,终点基本分布在108~120m。表5中显示BRP控制的终点位置的标准差为2.331,终点112~116m的稳定率为62.6%。

BRP点过湿带完全从料层中消失,垂直烧结速度为燃烧带下移的速度,在此点燃烧带移动的距离为(料层厚度-干燥预热带的厚度)。以下为依据BRP点计算垂直烧结速度的公式:

式中:Vf,BRP为以BRP点计算的垂直烧结速度,mm/min;h为干燥预热带的厚度,mm;SBRP为点火到BRP点的距离,m;H、h为常量。
以BRP点计算的垂直烧结速度为判据对主抽风机进行自动控制,取生产中1000个试验点对过程控制的结果进行评价,终点的概率分布见图7。可以看出,终点基本分布在112~116m。表5中显示BRP控制的终点位置的标准差为0.854,终点112~116m的稳定率为98.1%。

BTP点燃烧带下移到台车底端,烧结过程结束,此点在第30号风箱。以下为依据BTP点计算垂直烧结速度的公式:

式中:Vf,BTP为以BTP点计算的垂直烧结速度,mm/min;SBTP为点火到BTP点的距离,m;H为常量。
以BTP点计算的垂直烧结速度为判据对主抽风机进行自动控制,取生产中1000个试验点对过程控制的结果进行评价,终点的概率分布见图8。可以看出,终点基本分布在110~118m。表5中显示BTP控制的终点位置的标准差为1.862,终点112~116m的稳定率为71.6%。

表6为3种控制方式的烧结矿指标。可以看出,烧结返矿率显著降低,烧结矿强度变化不大。烧结机速度、烧结矿碱度、原料结构、焦粉配比对烧结矿强度的影响较大,而这些因素在试验中保持一定是烧结矿强度变化不大的主要原因。

2.2.2 节电效果对比工
频运行时主抽风机转速恒定为1000r/min,通过调节风机风门开度控制烧结风量,主抽工频运行时主抽吨矿电耗为13.29kW·h/t。人工控制、BTP自动控制、BRP自动控制时风门开度开至100%,通过调节主抽风机转速控制烧结风量。从表7可以看出:与工频运行相比,BRP控制的主抽风机节电达到28.6%。可见,BRP自动控制更好地发挥了主抽风机的节电优势,显著降低了主抽风机的吨矿电耗。

综上所述,以BRP点计算的垂直烧结速度为判据,对主抽风机转速进行自动控制,控制效果优于以BTP点计算垂直烧结速度的自动控制。太钢特大型烧结机BRP点较BTP点提前约30m,以BRP点计算值为判据降低了过程反馈的滞后性。并且BTP点在烧结机倒数第2个风箱,1个风箱的距离为4m,此点反映出过程恶化后可供调节时间非常有限。因此,BRP的自动控制效果优于BTP的自动控制效果。
3 结论
1)主抽风机转速与垂直烧结速度有较好的正比关系,通过对试验数据的回归和理论计算,得出比例系数为28.52。
2)以BRP点计算的垂直烧结速度为判据,对主抽风机转速进行自动控制,控制效果优于以BTP点计算垂直烧结速度的自动控制。以BRP点计算值为判据降低了过程反馈的滞后性,并且BRP自动控制可供调节的时间比BTP自动控制的时间长。因此,BRP的自动控制效果优于BTP的自动控制效果。
3)以BTP点和BRP点计算的垂直烧结速度为判据,对主抽风机转速进行自动控制,2种自动控制的终点区间分别为110~118m、112~116m,较人工控制的108~120m有较大改善。终点位置的标准差也由2.331降至1.862和0.854,烧结终点的稳定率由62.6%提高到71.6%和98.1%。烧结返矿率有显著降低,从人工控制的28.57%,降至26.35%和25.11%。与主抽工频运行相比,采用BRP自动控制,主抽节电达到28.6%。
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