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太钢烧结主抽风机转速的智能控制研究
发表时间:[2013-11-20]  作者:李强  编辑录入:admin  点击数:665

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太钢烧结主抽风机转速的智能控制研究

李强

(山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂,山西 太原 030003)

 要:主抽风机采用变频技术后,为了通过调整主抽风机转速实现烧结过程稳定的目的,研究了主抽风机转速、烧结风量、烧结机速和垂直烧结速度之间相关关系,开发了以垂直烧结速度为判据的主抽风机转速自动控制系统。太钢烧结机应用该技术后,过程垂直烧结速度稳定性大幅提高,保证了烧结终点持续稳定在倒数第2个风箱范围内,终点稳定率为98.1%,比人工控制提高35.5%,烧结返矿率比人工控制降低3.46%。同时,该技术更好地发挥了主抽风机变频的优势,主抽电耗进一步降低,较工频运行时节省电能28.6%。

  词:主抽风机变频技术垂直烧结速度BTPBRP

烧结过程影响因素较多,各因素的波动较大,往往引起了垂直烧结速度的较大波动。生产中要求烧结机速要保持稳定,需通过改变风机抽风风量来对垂直烧结速度进行控制,以保证垂直烧结速度与烧结机速的持续匹配,使得烧结终点最终达到持续稳定在倒数第2个风箱的效果,以获得优质的烧结矿[1-4]

目前,国内外大型烧结厂的自动控制系统已成功实现碱度自动控制、焦粉配比自动控制、返矿平衡控制等功能,并取得良好应用效果[5-10],中国部分烧结企业采用了主抽风机变频技术调节烧结风量,应用变频调速技术后,节电可达到20%~30%[11-17]。然而主抽风机转速依靠人工经验操作和调整,而经验知识的不确定性、局限性、个体差异等因素会给生产控制带来盲目性和不确定性,过程的控制能力较难达到理想水平。因此本文在此基础上建立主抽风机转速的自动控制模型,以提高其控制精度,保证垂直烧结速度的稳定性,使烧结终点能够持续稳定于理想位置。

1 主抽风机转速智能控制模型的建立

1.1 烧结废气温度的测定和烧结终点的确定

太钢特大型烧结机有效抽风长度为120m,共有31个风箱,在烧结机17号~31号风箱内,每个风箱均安装6个测温热电偶,能全面反映烧结废气温度的变化情况。图1为热电偶测得的三维废气温度场。

风箱内6个热电偶温度的平均值作为此风箱的废气温度,将风箱废气温度和风箱位置回归成三次函数,得到烧结废气的温度曲线,三次曲线回归时仅取15号风箱之后大于100℃的点进行回归,以得到能准确反映废气温度的曲线。温度曲线模型如下:

式中:Y为废气温度,℃X为风箱位置,mabcd为系数。

首先,求出曲线上180℃的点BRP(burning raising point,废气温度快速上升点),见图2中的点①然后,求出曲线上的极大值点BTP(burning through point,烧结终点),见图2中的点②。

结终点持续稳定在倒数第2个风箱范围内时烧结控制达到最佳状态。

1.2垂直烧结速度和烧结机速度的控制

烧结过程中要求烧结终点稳定在倒数第2个风箱,此时垂直烧结速度

式中:Vf为垂直烧结速度,mm/minH为料层厚度,mmt为从点火到烧结终点的时间,min。烧结机以速度V0在时间t内完成烧结,其烧结终点落在倒数第2个风箱之内。

式中:V0为烧结机速度,m/minS为点火到倒数第2个风箱(30号风箱)的距离,m。H和S为恒定值,因此VfV0满足正比关系:

由于料层厚度恒定,为720mm,点火到倒数第2个风箱的距离为114m,可知烧结机速度和垂直烧结速度的比例系数保持6.32时烧结机控制达到最佳状态。

1.3 烧结机速和风机风量的关系

采集生产过程中烧结机速度和风机风量的实时数据,并对其进行相关性回归,获得烧结机速度与风量的关系。

图3为烧结机速度和风量的拟合线图及残差图。通过烧结机速度和风机风量的拟合线图可以看出,烧结机速度和风机风量有较好的线性关系。通过残差图可以看出残差的正态性良好,形状没有异常。可知风机风量和烧结机速度有较强的正比关系,关系式如下:

Q=-14.8+9082V   (5)

式中:Q为空气流量,m3/minV为烧结机速度,m/min。

1.4 风机转速和风量的关系

采集生产过程中风机风量和风机转速的实时数据,并对其进行相关性回归,获得风量与转速的关系。

图4为风机转速和风量的拟合线图及残差图。通过风机风量和风机转速的拟合线图可以看出,风机转速和风机的风量有较好的线性关系。通过残差图可以看出残差的正态性良好,形状没有异常。可知风机风量和风机转速有较强的正比关系,关系式如下:

Q=-20900+50.38W   (6)

式中:W为风机转速,r/min。

1.5 主抽风机转速和垂直烧结速度的关系

主抽风机转速和风量有较强的线性关系,比例系数为50.38风量和烧结机速有较强的线性关系,比例系数为9082烧结机速和垂直烧结速度有较强的线性关系,比例系数为6.32。可知,风机转速和垂直烧结速度存在线性关系,且满足以下关系:

ΔW=K×ΔVf   (7)

式中:ΔW为转速的变化量,r/minΔVf为垂直烧结速度的变化量K为系数。通过式(4)~(6)可知,比例系数K=28.52。

1.6 主抽风机转速智能控制模型

根据推导出的主抽转速和垂直烧结速度的相关关系,应用VC++.net开发了主抽转速自动控制系统,其控制流程如图5所示。

该系统主要作用是实现了主抽风机变频调速智能控制,通过改变风机风量来调整垂直烧结速度,保证了烧结终点持续稳定在倒数第2个风箱范围内。建立主抽转速自动控制系统的控制模型,具体步骤如下:

1)根据当前废气温度回归出废气温度曲线,并计算出BRP值和BTP值。

2)根据当前的BRP和BTP值分别计算出对应的垂直烧结速度。

3)判断垂直烧结速度设定值和当前值的差值是否在允许范围之内,若在允许波动范围之内则无调整若在允许波动范围之外则根据式(7)计算出主抽转速的调整值。

4)判断调整值是否在允许范围之内,若在允许范围之内则对主抽转速进行调节若调整值过大则只给出调整建议,由操作者自行选择。

5)调整后延迟10min进入下一调整周期。

2 烧结试验研究及其结果分析

2.1 原料性能及研究方法

太钢新烧结系统所采用的烧结原料以自产尖山铁精矿粉为主,配加进口粉矿和内部含铁杂料。试验期间匀矿成分不变,返矿和焦粉采用外配。含铁原料化学成分分析及配比见表1和表2,烧结原料配比见表3。

在太钢特大型烧结机上进行工业生产试验,烧结抽风系统由2台功率为10.760MW的风机组成,2台风机配有变频系统,可实现2台主抽风机在700~1000r/min转速范围内运转。通过转速调节风机风量,而不是采用传统的风门调节办法,控制精度有大幅提高。试验期间碱度为1.85,混合料水分为7.3%,料层厚度为720mm,烧结机速度恒定为2.2m/min。对生产过程中数据进行统计,运用minitab软件考察过程中垂直烧结速度、风机转速、烧结抽风风量、烧结机速度之间的相关性,建立以垂直烧结速度为判据的主抽风机转速自动控制模型。对风箱的废气温度进行回归分析获得废气温度曲线。在回归曲线上计算出BRP位置与BTP位置,分别进行2种主抽风机转速的自动控制试验,以BRP点计算的垂直烧结速度为判据对主抽风机转速自动控制试验和以BTP点计算的垂直烧结速度为判据对主抽风机转速自动控制试验。以人工控制为基准,将2种自动控制与人工控制进行对比,考察2种控制对烧结生产过程的影响及对烧结终点稳定性的改善作用。

2.2 试验结果

2.2.1 烧结生产指标及烧结矿质量指标对比分析

将自动控制效果与人工控制效果进行对比分析,考察自动控制模型的实际控制效果。表4为控制模型对主抽风机转速自动控制时的主要参数,表5为3种控制方式的烧结终点稳定水平。

人工控制是通过风箱内测温热电偶温度的变化,对过程垂直烧结速度的变化进行判断后,凭经验对主抽风机转速进行控制。

此试验阶段的主抽风机转速控制为人工经验调节,取生产中1000个试验点对过程控制的结果进行评价,终点的概率分布见图6。可以看出,终点基本分布在108~120m。表5中显示BRP控制的终点位置的标准差为2.331,终点112~116m的稳定率为62.6%。

BRP点过湿带完全从料层中消失,垂直烧结速度为燃烧带下移的速度,在此点燃烧带移动的距离为(料层厚度-干燥预热带的厚度)。以下为依据BRP点计算垂直烧结速度的公式:

式中:Vf,BRP为以BRP点计算的垂直烧结速度,mm/minh为干燥预热带的厚度,mmSBRP为点火到BRP点的距离,mHh为常量。

以BRP点计算的垂直烧结速度为判据对主抽风机进行自动控制,取生产中1000个试验点对过程控制的结果进行评价,终点的概率分布见图7。可以看出,终点基本分布在112~116m。表5中显示BRP控制的终点位置的标准差为0.854,终点112~116m的稳定率为98.1%。

BTP点燃烧带下移到台车底端,烧结过程结束,此点在第30号风箱。以下为依据BTP点计算垂直烧结速度的公式:

式中:Vf,BTP为以BTP点计算的垂直烧结速度,mm/minSBTP为点火到BTP点的距离,mH为常量。

以BTP点计算的垂直烧结速度为判据对主抽风机进行自动控制,取生产中1000个试验点对过程控制的结果进行评价,终点的概率分布见图8。可以看出,终点基本分布在110~118m。表5中显示BTP控制的终点位置的标准差为1.862,终点112~116m的稳定率为71.6%。

表6为3种控制方式的烧结矿指标。可以看出,烧结返矿率显著降低,烧结矿强度变化不大。烧结机速度、烧结矿碱度、原料结构、焦粉配比对烧结矿强度的影响较大,而这些因素在试验中保持一定是烧结矿强度变化不大的主要原因。

2.2.2 节电效果对比工

频运行时主抽风机转速恒定为1000r/min,通过调节风机风门开度控制烧结风量,主抽工频运行时主抽吨矿电耗为13.29kW·h/t。人工控制、BTP自动控制、BRP自动控制时风门开度开至100%,通过调节主抽风机转速控制烧结风量。从表7可以看出:与工频运行相比,BRP控制的主抽风机节电达到28.6%。可见,BRP自动控制更好地发挥了主抽风机的节电优势,显著降低了主抽风机的吨矿电耗。

综上所述,以BRP点计算的垂直烧结速度为判据,对主抽风机转速进行自动控制,控制效果优于以BTP点计算垂直烧结速度的自动控制。太钢特大型烧结机BRP点较BTP点提前约30m,以BRP点计算值为判据降低了过程反馈的滞后性。并且BTP点在烧结机倒数第2个风箱,1个风箱的距离为4m,此点反映出过程恶化后可供调节时间非常有限。因此,BRP的自动控制效果优于BTP的自动控制效果。

3 结论

1)主抽风机转速与垂直烧结速度有较好的正比关系,通过对试验数据的回归和理论计算,得出比例系数为28.52。

2)以BRP点计算的垂直烧结速度为判据,对主抽风机转速进行自动控制,控制效果优于以BTP点计算垂直烧结速度的自动控制。以BRP点计算值为判据降低了过程反馈的滞后性,并且BRP自动控制可供调节的时间比BTP自动控制的时间长。因此,BRP的自动控制效果优于BTP的自动控制效果。

3)以BTP点和BRP点计算的垂直烧结速度为判据,对主抽风机转速进行自动控制,2种自动控制的终点区间分别为110~118m、112~116m,较人工控制的108~120m有较大改善。终点位置的标准差也由2.331降至1.862和0.854,烧结终点的稳定率由62.6%提高到71.6%和98.1%。烧结返矿率有显著降低,从人工控制的28.57%,降至26.35%和25.11%。与主抽工频运行相比,采用BRP自动控制,主抽节电达到28.6%。

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