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降低LF精炼炉电极消耗的实践探讨
发表时间:[2013-10-17]  作者:刘鸿旭  编辑录入:admin  点击数:1002

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降低LF精炼炉电极消耗的实践探讨

刘鸿旭

(河北钢铁集团宣钢公司炼钢厂,河北 宣化 075100)

 分析了宣钢炼钢厂180tLF精炼炉电极消耗高的原因。通过改造侧吸除尘系统、应用电极涂层技术、改造手动插板阀,使用高品位的磁化硅造渣等措施,有效降低了电极消耗,降低了工人的劳动强度和危险系数,提高了生产效率,为企业生存和发展创造了条件。

  LF精炼炉电极消耗原因

1 引言

LF钢包精炼炉是目前钢水二次精炼的主要手段,具有埋弧加热、吹氩搅拌、造渣、脱氧和合金化等多种功能,对于提高钢水质量、调节生产节奏均有十分重要的作用。LF炉的操作成本主要由耐火材料消耗、电极消耗、电能消耗、氩气消耗以及合金和造渣材料消耗等构成。其中电极消耗的成本仅次于耐材和电能消耗而处于第三位,一般占总成本15%30%。成本能否降低,决定着产品的市场竞争力,同时还决定着炼钢工序负能炼钢的目标能否实现。因此,降低电极消耗对于节约精炼成本具有十分重要的意义。

2 电极消耗现状分析

21 LF精炼炉电极消耗的现状

宣钢炼钢厂180tLF精炼炉自2010年投产以来,电极消耗一直居高不下,目前为042kg/t钢左右。与国内同行业(035037kg/t)相比,差距很大,严重影响了精炼生产成本。

22 电极消耗高的主要原因

LF精炼炉电极消耗通常由电极端面消耗、侧面氧化消耗、折断消耗与残端消耗构成。180tLF精炼炉自投产以来,未发生过由于电极质量造成电极折断事故。另一方面,由于精炼炉石墨电极在使用过程中长期处于高温富氧环境中,故电极氧化消耗已成为电极消耗的主要原因,已经占到电极总消耗的60%左右。降低电极的氧化消耗成为了降低电极消耗的重要攻关内容。

3 降低电极消耗的实践措施

在生产实践中,技术人员通过反复试验与论证,最终采取以下3种措施,使电极消耗稳定在037kg/t钢,接近国内同行业水平,具体措施如下。

31 改造侧吸除尘系统

目前180tLF精炼炉采用独立的除尘系统。为在冶炼时保证炉内的微正压和非氧化气氛,在炉盖与侧吸除尘系统连接处加移动挡板阀,通过人工移动挡板阀控制阀门开口度,杜绝负压操作,避免冶炼时大量空气进入钢包内氧化电极。根据烟气外溢情况和精炼过程中不同的工艺步骤及时调整阀门开度,保持烟气能溢出又被收回状态,达到精炼炉盖与钢包之间良好的密封,从而大大降低电极氧化的可能。

32 应用电极涂层技术

321 电极抗氧化封闭涂料理化指标

1为电极抗氧化封闭涂料的理化指标。

 

322 电极涂料试验使用情况

(1)20126月份第一次试用电极涂料140kg,涂刷前将电极夹持部位以下的电极表面清理干净,然后在电极表面上人工刷涂电极涂料,干燥后进行生产试验。

试验中发现,由于供电期间钢水冲刷,端头以上13001500mm位置涂料保存完好,涂刷部分电极表面明显暗淡,无发红现象,且刷涂料的电极外形保持不变,未发生侧面氧化。端头以上13001500mm区域较不刷涂料明显变粗,端头由原来的尖锥形变为椭锥形。

(2)20127月份二次试用电极涂料210kg,沿用第一次的涂刷方法。电极夹持器下90120mm开始刷涂料,比一次试验提高300mm

试验中发现,由于供电期间钢水冲刷,端头以上13002000mm位置涂料保存完好,涂刷部分电极表面明显暗淡,无发红现象,且刷涂料的电极外形保持不变,未发生侧面氧化。电极最低点以上13001500mm区域较不刷涂料明显变粗,端头保持椭锥形,由于试验中连续冶炼炉数较多,椭锥形端头直径比前次试验细150mm

(3)电极使用寿命对比

电极使用寿命见表2

 

通过电极寿命对比,刷涂料的电极高温抗氧化性增强,处理炉数增加,电极消耗明显降低。

33 使用高品位碳化硅,降低炉渣的氧化性

331 使用高品位碳化硅代替硅铁粉

碳化硅理化指标见表3

 

332 合理造渣降低炉渣的氧化性

LF炉稀薄渣熔化形成后,向渣面扔撒高品位的SiC粉,降低炉渣的氧化性,降低电极的氧化气氛,从而使电极消耗降低。

4 实施效果

目前,炼钢厂在日常冶炼中已全面投入以上3项措施,效果显著。特别是电极涂料的使用,给LF精炼炉带来了良好的经济效益。

41 电极涂料使用的经济效益

电极涂料使用前后的成本对比,见表4

 

吨钢效益=(不刷涂供电分钟电极消耗-刷涂供电分钟电极消耗)×单炉供电时间×电极单价-涂料单耗×涂料单价

=(001900162)×22×2140005×47=1083(/t)

年经济效益=1083×230×176×12=526(万元)

式中,230———每月生产炉数,炉

176———单炉产钢量,t

12———每年12个月。

42 技术效果

(1)通过手动插板阀的改造,保证了精炼过程钢包内的还原气氛,减少炉气中氧气的含量,降低了电极的氧化,同时有效减少钢水吸氮吸氢现象,保证钢水纯净度。

(2)使用过程中电极涂料耐高温性能较好,基本无脱落现象,有效地减少电极热量辐射,改善生产环境。能有效减少电极氧化,降低电极消耗,降低精炼成本,使电极消耗稳定在037kg/t钢,接近国内同行业水平。

(3)使用高品位碳化硅代替硅铁粉,有效降低了炉渣的氧化性,电极加热和保温效果提高,同时有效避免了电极加热造成的钢水增碳现象。

5 结语

通过在180tLF精炼炉应用电极涂层技术、手动插板阀改造、使用高品位碳化硅造渣等措施,有效降低了电极消耗,同时还稳定了生产,降低了工人接滑电极的劳动量和危险系数,提高了生产效率,为企业的生存和发展创造了空间,同时提高了资源的使用效率,在国家提倡节能环保的今天,具有非常重要的社会效益。

 

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