浅谈干熄焦一次除尘器挡墙的改进
刘春雷,梁振峰
(河北钢铁集团邯钢公司邯宝焦化厂,河北邯郸056015)
摘 要:本文通过对邯钢西区焦化厂2*140t/h干熄焦一次除尘器多次出现挡墙倒塌事故的分析,总结了造成一次除尘器挡墙倒塌的原因以及改造措施,并对改造后的效果进行了简单介绍。
关 键 词:干熄焦;一次除尘器;挡墙
1 前言
邯钢西区焦化厂2008年投产了四座7米焦炉,每座为42孔,与之配套的2*140t/h干熄焦工程分别于2008年10月与2009年1月投产使用,其中1#干熄焦一次除尘器挡墙在使用近三年的运行时间里倒塌4次,挡墙的使用寿命分别为14个月、3个月、5个月及1个月;2#干熄焦在两年半的运行时间里倒塌2次,挡墙的使用寿命分别为17个月及6个月;查找分析干熄焦一次除尘器挡墙倒塌的原因,以及对其进行结构的改造成为了迫在眉睫的任务,通过2011年11月份改造干熄焦除尘器挡墙后,至今系统工况运行良好,除尘效果显著。
2 一次除尘器挡墙描述
140吨干熄焦一次除尘器挡墙共有9种砖型,材质均为A级莫来石,总重约24吨,挡墙结构分为上部挡墙与下部挡墙两个部分,下部挡墙由两环拱支撑,上部挡墙由一环拱支撑,挡墙的有效高度约为6.81米,宽度为6.1米,厚度为0.23米。如下图(1)、(2)、(3)所示为挡墙的下部、中部及上部结构:
挡墙的工作环境为:温度约900℃左右,压力为负1050Pa,气体含尘量约10—13g/m3,气体流速约为2.2m/s的环境下工作。
3 一次除尘器挡墙倒塌描述与原因分析
3.1 挡墙倒塌描述
一次除尘器挡墙倒塌后,循环系统的温度及压力并不会发生明显变化,而在一次除尘器排灰时,会发现高报无法解除,水冷套不下灰,格式阀处有耐火砖排出等现象,排出的耐火砖砖型基本上是AM—B100的加工砖及整块砖,通过打开双叉溜槽处预留的备用入孔盖可以发现内部堆满耐火砖。
3.2 挡墙倒塌原因分析
3.2.1 耐材施工错误
我厂第一次年修检查除尘挡墙时发现,挡墙有些向锅炉侧倾斜,挡墙的下部拱与中部拱成一椭圆形状,每环拱砖的数量为73块,中间拱下面的填充加工砖GAM-2817短边及中间拱砖GAM-2816长边侧冲向干熄炉侧。
经分析原始砌筑时支设的拱胎形状存在误差,致使每环71块砖的拱环砌成73块砖,拱砖受到上部砖的重力的合力不同心,结构不稳定。同时在生产时挡墙要受到循环气体的冲击,正常情况下GAM-2817受的外力会被中间拱砖GAM-2816阻挡而无法产生位移,如图(4)所示;在施工时,如果中间拱下部的加工砖与中间拱砖大小头方向砌反,会使在运行时因加工砖受到外力作用下,向锅炉侧位移而发生倾斜,当位移量较大时,就会发生挡墙倒塌事故,如图(5)所示;
3.2.2 设计存在缺陷
一次除尘器挡墙为单砖结构,挡墙设有两处膨胀缝,干熄炉在升降温后,都会出现一些缝隙,这些缝隙不会沿着膨胀缝涨闭,缝隙在循环气体的作用下,火泥脱落,造成挡墙窜气,缝隙尺寸逐渐变大变多,致使窜气周围的耐材受到外力作用产生松动而脱落,出现孔洞,孔洞会逐渐扩大,致使挡墙全部倒塌。从多次倒塌事故中可以看出,最先脱落的部位为下部挡墙最上部的第二层砖先开始脱落,也就是与加工砖GAM-2817接触的AM-B100的加工砖,如图(6)所示。加工砖GAM-2817不容易脱落,因为其自行成拱,相互挤压,并且受到的外力会被中间拱砖GAM-2816所抵消,如图(4)所示。上部的加工砖AM-B100因为是填充砖,不受其它砖的挤压,所以容易脱落。
3.2.3 系统压力波动所致
干熄焦正常生产开关炉盖时,预存室压力会有较大的波动,锅炉入口的压力也会随之波动,幅度几乎与预存室压力波动相当,我厂压力波动在200Pa左右,锅炉入口压力开炉盖前为﹣900Pa,开盖后压力为﹣1100Pa,压力波动频率与装焦频率一致,周期为每11分钟一次。除尘器挡墙的面积约为41.5m2,开盖前受到循环气体的冲击力约为3.8吨,开盖后受到的冲击力约为4.7吨,这个冲击力每11分钟变化一次,形成了一个有规律的交变应力,从而致使挡墙发生疲劳破坏。
3.2.4 其它方面原因所致
挡墙的工作环境温度约900℃左右,挡墙用的莫来石火泥设计的耐火度为大于1730℃,当火泥在低温下烧结时,其粘结强度达不到设计标准,造成耐火砖粘结力不强而发生脱落。在干熄焦生产时因排焦或装焦装置故障不能及时恢复时,系统的温度都会下降;当故障排除后,往往系统的温度会较快的升高;温度升降变化最大的部位就是一次除尘器,挡墙在急冷急热的工况下,热震稳定性下降,造成耐火砖开裂脱落。
4 在线清理挡墙脱落耐火砖方法
除尘器挡墙倒塌后,脱落的耐火砖会堵住叉形溜槽及水冷套上部而无法正常排灰,如果不对除尘器进行检修,大量的焦粉会带入锅炉,造成锅炉的损坏及系统工况的恶化。但在没有准备年修的情况下,只想清理脱落的耐火砖后继续生产,常规的处理方法用时往往需要7天以上,我厂采用不需降温直接清理的方法,处理时间只需20个小时,大大缩短了检修时间。
为了避免耐材的降温幅度过大,清理方法分为两次清理,每次清理叉形溜槽的一侧,每次用时约10个小时。具体方法为:在叉形溜槽圆入孔处下部安装一直径600mm的钢管,钢管底部距地面高度约1.5m左右,钢管上部制作一个溜槽连接叉形溜槽下底边。施工开始前,把风机风量降低,并制作捅砖用钎子长2米、3米、4米等规格若干把,现场备一台铲车。开始施工时,先拆除圆入孔盖及料位计,根据入孔处的吸力,调整适合检修的风量,用钎子勾脱落的耐火砖,耐火砖通过钢管排至地面。当圆入孔处的耐材用钎子无法清理时,拆除一次除尘器下部的方入孔,拆方入孔时,一定要拆一层砖,清理一下耐材,以防止热焦粉及耐火砖从方入孔流出。当地面的耐火砖推挤较高时,用铲车铲走。通过除尘器方入孔和溜槽圆入孔可以有效地清理脱落的耐火砖,恢复水冷套的正常使用。
5 一次除尘器挡墙改造方案
5.1 总体改造方案设计要点
为了增强挡墙抵抗外部环境因素变化对其的影响,挡墙不再悬空砌筑,而是向锅炉侧移动至补偿器处,在补偿器底面浇注一挡墙,靠焦粉自身重力除去循环气体中的大颗粒焦粉。因除尘器内部挡墙拆除后,循环气体在此处的流向则会由水平改为向上流动,为了改变气流方向,可在干熄炉出口补偿器上顶面浇注一斜面挡墙,使气流向下流动,焦粉通过除尘器的有效高度变小,在相同的位移时间内,焦粉会撞到挡墙而下沉。如图(7)所示:
5.2 挡墙尺寸的确定
增设的挡墙一方面要考虑对系统阻力的影响,一方面要考虑挡墙自身的结构强度。把挡墙与补偿器内部的浇注料通过锚固件浇注成为一个整体,可以大大的提高挡墙的结构强度。挡墙尺寸的确定尤为重要,太高则会增加系统的阻力,影响干熄焦的生产;太低则会达不到良好的除尘效果;我厂通过计算与生产经验总结分析,确定干熄炉出口挡墙高度为300mm,倾斜角度45°,锅炉入口挡墙高度为800mm,如图(8)所示:
6 结语
除尘器挡墙改造至今运行已有一年了,系统整体工况运行稳定,除尘效果良好,可以有效的减少锅炉管道的磨损,系统阻力没有增加,干熄焦的干熄率由改造前的95%提高至现在的98%,使干熄焦的处理能力得到了更充分的发挥。