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KR脱硫在含钒钛铁水中的应用
发表时间:[2013-09-16]  作者:赵希林  编辑录入:小钼  点击数:1566

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KR脱硫在含钒钛铁水中的应用

赵希林

(攀钢集团西昌新钢业有限公司炼钢厂,四川西昌615012)

 含钒钛铁水具有物理热低还原性气氛不足流动性差渣铁不易分离的特点,不利于应用KR脱硫通过优化KR脱硫参数,有效控制了铁水回硫量,提高了脱硫率,降低了铁损,在完全满足提钒炼钢生产的同时有效降低了生产成本,取得了可观的经济效益

  KR脱硫含钒钛铁水

前言

攀钢集团西昌新钢业有限公司(以下简称攀钢新钢业)是使用含钒钛矿石炼铁并进行提钒炼钢的厂家之一,自2002年投产以来,含钒钛铁水[S]含量高且一直波动较大,温度低且波动大导致半钢冶炼渣量大,钢铁料消耗高攀钢新钢业炼钢厂新建KR脱硫站,针对含钒钛铁水特点优化KR脱硫参数,有效解决了含钒钛铁水脱硫困难及回硫量大的问题,创造了可观的经济效益

含钒钛铁水特点

攀钢新钢业含钒钛铁水含S高且波动范围大(见表1),高炉不同炉次间铁水成分波动大(见表2),增大了脱硫的难度含钒钛铁水过热度低,炉渣中TiO2质量分数较高导致炉渣流动性差[1],渣铁分离困难

 

 

含钒钛铁水KR脱硫问题分析

3脱硫的热力学条件差

导致含钒钛铁水脱硫率较低的因素有铁水温度低(见图1),脱硫率低同时低温导致脱硫渣与铁水不易分离,脱硫铁水回硫量较大(随机抽取100炉进行统计,结果如表3)

 

 

3脱硫铁损大

铁水温度低增加粘包铁损脱硫后渣铁分离效果差增加扒渣温损和扒渣铁损(见表4)

 

4 KR脱硫工艺参数优化

4脱硫剂选择

41脱硫剂选择的原则

适宜含钒钛铁水KR脱硫的脱硫剂要适当添加还原剂以弥补铁水还原性气氛不足,应具有脱硫能力强效率高单耗低,对温度和成分的适应范围广,脱硫反应时不降温或少降温的特点同时成渣后要能够有利于渣铁分离,降低扒渣铁损

41脱硫剂特点及选择

目前使用的脱硫剂主要有石灰基苏打电石基和镁基脱硫剂Mg脱硫能力较强,但熔点和沸点较低(651℃1107℃),爆炸式反应造成喷溅,同时价格和成本高CaO资源广价格低易加工,生成固体渣,扒渣方便,但单耗高,渣量大,处理周期长CaC2具有很强的脱硫能力,在铁水中反应为[2]

CaC2+[S]=CaS+2[C]

GΘ1=359245+109.45Tj/mol

在温度高和S含量高时,CaC2有较高的脱硫速率,硫在较短时间能降到一定水平生成的CaS熔点高(2450℃),形成疏松状固体渣便于扒渣及减少回硫生成的C可弥补铁水C低的缺陷CaC2脱硫属放热反应,可降低温损

因此,选用主要成分为CaO∶CaC2∶CaF2=5∶4∶1的复合脱硫剂,能够满足含钒钛铁水KR脱硫的工艺要求历年KR脱硫主要指标如表5,脱硫剂对铁水S含量的适应性如表6

 

 

4优化KR脱硫参数

KR脱硫的关键参数在搅拌头,合适的搅拌头转速插入深度及加料时间,是强化脱硫的关键参数KR搅拌脱硫过程中,脱硫剂与铁水的接触时间,接触面积和接触概率是实现强化脱硫反应的关键手段之一优化扒渣操作可有效控制脱硫后铁水的回硫量

42搅拌三阶段

搅拌过程可分为三阶段1)开始启动阶段搅拌不充分,搅拌头的旋转使得铁水沿叶片端高速排出,并在近壁区与壁面发生作用,流体被分为上下两股2)加速旋转未达到正常转速前铁水动能不断增加,轴向的环流不断向顶部和底部延伸,轴向环流半径增大,同时,由于搅拌头的带动,铁水旋转流矢量逐渐增大3)正常转速阶段搅拌充分,液面漩涡形成,径向旋转流和轴向环流充分耦合,使脱硫剂在轴向和径向充分混合

42搅拌的特点

搅拌形成漩涡对脱硫剂的卷入量和卷入深度有很大关系搅拌头旋转后,在离心力作用下,液体表面中心形成抛物面状的漩涡漩涡深度随着搅拌头转速以及浸入深度变化在浸入深度一定的情况下,液面漩涡深度随着转速的提高而不断增大在转速一定的情况下,漩涡深度随着浸入深度的减小而加深加大漩涡深度有利于增大液体表面脱硫剂的卷入深度和传质速度但是,漩涡深度越大,铁水罐的有效容积比率越小,包壁周围的铁水液面就越高,铁水容易溢出

通过分析搅拌规律和试验对比,将搅拌头转速与使用次数关联,前后期(100200次及以后)的转速控制分别为低(80rpm85rpm90rpm),将搅拌头浸入深度控制在上端面距铁水液面200300mm,加料时间控制在搅拌前3min,保证脱硫率的同时延长了设备寿命(搅拌头寿命由改进前的150次提高到350次,搅拌轴及轴承寿命从改进前的3个月提高到12个月)

423 扒渣操作

含钒钛铁水脱硫渣上浮困难,导致脱硫后铁水回硫曾经对扒净渣的铁水采用过静置,观察到脱硫渣还在上浮,对于低温铁水尤其明显因此在扒渣操作时采取1)底吹氮在铁水罐底部靠扒渣倾翻侧增加底吹氮气装置,可加快铁水内脱硫产物上浮的速度,增加上浮几率,使铁水更洁净同时,底吹氮上浮力将铁水液面的脱硫渣向扒渣倾翻方向驱赶,可改善扒净效果(见图2),降低扒渣铁损(见表7)2)严格控制扒渣时间在不明显增加温损的情况下适当延长扒渣时间能降低回硫量增扒渣时间612min试验的回硫量对比得出,扒渣时间10min时回硫量最小(见表8)占有率降低

 

 

结论

(1)通过优化水冷系数带钢与轧辊间热传导系数摩擦系数等系数,能解决换规格卷带钢终轧温度存在计算偏差较大的问题

(2)优化短期温度自学习参数在转换卷的权重系数,能提高温度模型预测精度和轧制稳定性

(3)2010年生产实践证明,该终轧温度预测模型的优化过程和方法是正确有效的

   

[1]   孙一康轧制过程数学模型[M]北京冶金工业出版社,1979

[2]   杨节轧制过程数学模型[M]北京冶金工业出版社,1993

[3]   汪祥能,丁修现代带钢连轧机控制[M]东北大学出版社,1996

[4  蔡正,刘相华,王国栋热轧带钢温度场的数值模拟[J]金属成形工艺,1996

[5]   沈颐身,李保卫,吴懋林冶金传输原理基础[M]冶金工业出版社,2000

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