迁钢公司不断开展的节能改造工作使降低电量消耗取得了实效,上半年共耗电47747万度,同比2012年上半年降低电耗1829万度
动力作业部有三个集中空压机站,12台机组,任务是保证管网上各用户压缩空气的供应。在对空气进行压缩过程中,会产生很多冷凝水,造成压缩管网的腐蚀和用户设备的损坏。之前的做法是定期打开管网上的泄水阀门,减少水份含量来降低管网腐蚀,但这就使部分压缩风随着冷凝水泄出,造成压缩空气损失。同时,各用户为了保证压缩风的正常使用及设备安全稳定,都在设备前端加装了干燥装置,造成用户电量增加及压缩风压力降低。为彻底解决这一问题,动力作业部与能源部等单位积极协调研究,最终决定在集中空压机出口增设余热再生干燥器。经过一段时间运行,确保了压缩空气的干燥,各用户的干燥装置陆续退出运行,管网上泄水阀也全部关闭。
压缩风干燥问题解决了,动力作业部又将目标瞄向如何优化三个集中空压机站的运行。以前,管网用风量增大时,岗位接到用户需求电话就增开机组,或者为保险起见开大机组,反复开停机、大马拉小车造成电量及压缩风的浪费。动力作业部通过总结三个站所的运行方式及用户需求状况,对开停机情况进行优化。四班作业长根据用户用风量趋势在线监测曲线来预判风量变化,从而决定哪个站所开机来满足用户需求,有效避免了反复开停机、开小机组不够、开大机组不满载的情况发生,节约了电能。通过系列措施,上半年集中空压机站所耗电量与去年同期相比降低近1000万度,日均节电5.5万度。
每次高炉检修完成、送风之前都需要高炉鼓风机提前开机,进行暖机和出口风压及其他附属设备的调整准备工作,存在无功消耗问题。动力作业部总结了之前的操作方式和开机倒机流程,对检修后的开机倒机流程做出了调整。经过调整,提前开机所需要的时间由两个小时减少到一个小时,又通过躲开峰期开机,有效降低了电量消耗。经测算,通过减少开机时间,1号、2号两个7000立方米风机,每次每台可节电2000余度,4号8000立方米的风机,每次可节电近3000度。
不断开展的节能改造工作使降低电量消耗取得了实效,上半年共耗电47747万度,同比2012年上半年降低电耗1829万度
更多精彩内容请点击网站浏览--http://www.gtjia.com/