降低张钢烧结矿返矿率的实践
周翠霞,韩祥东,崔丽丹,邓艾,袁长水
(淄博张钢钢铁有限公司)
摘 要:张钢新区在投产初期,烧结矿返矿率高,造成高炉熟料比低,烧结矿工序能耗高,为提高烧结矿入炉产量,降低生铁成本,采取了各项措施,取得了一定的效果。
关 键 词:烧结矿;转鼓强度;返矿率;措施
1 前言
2005年以来,张钢开始实行整体搬迁,至2010年初张钢新区一期工程全面投产,现有1350m3高炉一座,180m2烧结机1台,2010年上半年,高炉熟料比一直较低(70%左右),而且随着高炉产量的不断提高,对烧结矿产量需求也日益提高,随着对影响烧结生产因素的不断解决,烧结机利用系数不断提高,但仍不能满足高炉的需求。由于种种原因,高炉槽下返矿率(<5mm%)一直处于比较高的水平(表1),而降低烧结矿返矿率(以下简称返矿率)是提高烧结矿产量、改善质量的有效途径。2010年下半年以来,张钢根据生产实际采取了多项措施,有效地降低了烧结矿返矿率。
2 降低返矿率的必要性
(1)近年来国内含铁原料供应紧张,国际市场铁矿粉价格不断攀高,钢铁行业的原料成本大幅度提高,如何降低生产成本显得尤为重要,而降低烧结矿的返矿率是降低成本的一个有效途径。
(2)烧结矿返矿率高,使入炉烧结矿减少,熟料比降低,生铁成本增加。
(3)>5mm粒级的返矿粉重新参与烧结,不仅使烧结矿的工序能耗增加,如果返矿量过多时还会影响烧结过程,影响烧结矿的转鼓强度,造成恶性循环。
因此,降低烧结矿返矿率成为张钢原料厂亟待解决的问题。
3 影响返矿率的因素
3.1 原料结构
多年来,张钢烧结原料以进口矿粉为主,一般占70%以上,主要进口铁矿料及其成分,如表2所示:
PB粉(澳大利亚力拓公司生产)是一种黄褐色混合粉矿,以褐铁矿为主,在烧结生产中配加50%左右;罗泊河粉是一种褐铁矿粉,含有大量结晶水,配比在25%左右。因此,张钢烧结铁料配比以褐铁矿为主,配比在60%以上。由于褐铁矿矿粉结晶水含量高,结构疏松,烧损大,烧结过程中结晶水分解蒸发后留下许多微空隙,易形成多孔薄壁和结构松散的烧结矿,造成烧结矿的转鼓强度低,返矿率高。
3.2 熔剂质量差
张钢所用生石灰不仅成分波动大,而且粒度粗,<3mm比例不到90%,造成烧结过程反应速度慢,CaO的矿化程度不高,生成的化合物不均匀,残留的CaO在烧结矿中形成“白点”,导致烧结矿强度差,返矿率高。
3.3 焦粉粒度粗
通过对烧结用焦粉粒级进行测定,<3mm仅占70%左右,由于焦粉粒度粗,造成布料偏析,使得烧结过程中燃烧带温度分布不均匀,烧结不均匀,烧结矿转鼓强度下降。针对焦粉粒度粗的原因进行调查分析得出:四辊破碎机进料口没有安装振动筛,用来加工的碎焦粉直接进入四辊破碎机进行破碎,而碎焦粉里含有部分粒焦,达不到加工的工艺要求,使得四辊加工不顺,常常造成焦粉挤住棍子不转或下料口堵塞跑料的情况,造成四辊加工焦粉粗和加工量低。
3.4 点火质量差
(1)张钢新区投产初期,烧结助燃空气为冷空气,点火温度仅为1000℃左右,使得台车上层烧结热量不足,生成的液相量少,矿物结晶不完整,并且由于热应力,裂纹多,造成烧结矿强度差、粉末多。
(2)张钢新区投产初期,烧结矿生产使用的点火燃料是高炉煤气,使用高炉煤气作为点火燃料,有两个缺点:一是高炉煤气一氧化碳含量偏低,虽然经过净化储存于煤气柜中,但依然杂质多,纯度低,发热值较低(约为3500kJ/m3左右),从而导致点火温度低,二是如果高炉不顺、慢风或休风,会造成煤气压力不稳定从而影响烧结生产,造成烧结矿的产量低、质量差。
3.5 料层厚度的影响
张钢自投产以来烧结料层厚度为700mm,且烧结原料以褐铁矿为主,料层透气性好,烧结速度快,高温保持时间短,造成烧结矿转鼓强度低,返矿率高。
3.6 布料偏析的影响
张钢布料采用的是梭式布料器、圆辊给料机加七辊布料器的联合布料方式,偏析布料一方面使混合料下层粒度粗,上层粒度细,料层透气性变好,另一方面也使混合料靠台车两侧粒度较粗,台车中间粒度较细,沿台车宽度方向透气不均,边缘效应使台车断面两侧生料多,有效烧结风量降低,影响了烧结矿转鼓强度。
3.7 筛分设备的影响
由于对烧结矿槽下筛子的管理不到位,筛孔磨损后没有及时更换筛子,另外高炉矿槽下条形筛筛孔孔径为6mm,孔径偏大,以上因素造成返矿中粒度>5mm的部分较多,通过对高炉返粉粒级组成检测,返粉中大于5mm的粒度含量在30%以上。这部分合格矿作为返粉重新参与烧结,增加了烧结成本。
4 降低烧结矿返矿率的措施
4.1 优化原料结构
为优化物料结构,提高烧结矿质量,张钢根据现有的物料情况,考虑到烧结成本,采取了五种方案的物料配比进行了烧结试验。本次试验对五种方案的烧结矿转鼓强度、粒级组成进行了测试,试验结果如表3、表4所示。
在试验中,把PB粉、澳粗56的配比降低后,使褐铁矿比例不超过45%,再配加一定比例的印粉和精粉,如上表中方案4和方案5,烧结矿粒度组成更加均匀,转鼓强度提高,其它各项指标均达到高炉要求。
4.2 加强熔剂管理
针对生石灰成分波动大、粒度粗的问题,张钢总厂加强了对进厂生石灰的检查力度,粒度不合格禁止入仓,确保生石灰0~3mm粒级达到93%以上。
4.3 提高焦粉粒度合格率
我们在两台四辊破碎机的进料口分别安装了振动条筛,使用来加工的碎焦粉经过振动筛后,筛上大于10mm的粒焦经过皮带输送机送到指定料仓里,再通过汽车倒运到料场给高炉使用,而筛下小于10mm的焦粉进入四辊破碎机进行破碎(如图1)。通过这一措施,一方面使部分合格粒焦直接供给高炉,降低了成本,另一方面使进入四辊的碎焦粉达到生产的工艺要求,从而解决了加工焦粉里含有粒焦的情况,确保了四辊加工的顺利进行,在生产中要求岗位人员及时清理振动筛筛条上存留的粗粒焦,保持筛孔畅通,另外适当控制碎焦粉发料量和及时调整破碎机上下两辊间隙,定期车削辊子。采取以上措施后,0~3mm的焦粉粒级所占比例提高到75%以上,为烧结生产提供了更好的固体燃料条件,解决了烧结过程温度偏差大的问题,进一步稳定和提高了烧结矿的转鼓强度和产量。
4.4 提高点火质量
4.4.1 使用预热炉提高煤气、助燃空气的温度
为了达到1100℃以上的点火温度,减少点火时间,2010年7月,张钢投资建成了一座卧式预热炉,将助燃空气和高炉煤气通过预热炉加热后供给烧结点火炉。预热后的助燃空气温度到300~400℃、高炉煤气达到150~300℃,从而提高了烧结点火质量和缩短了点火时间,提高了烧结矿产、质量。
4.4.2 通过实现转炉煤气和高炉煤气的综合利用提高点火质量。
随着张钢炼钢生产逐步稳定,转炉煤气已有富余,因此在2010年7月把转炉煤气管路并入烧结系统管路,实现了转炉煤气作为点火燃料在烧结中的应用,改善了以前受高炉煤气压力和质量波动制约烧结生产的情况。另外转炉煤气杂质少,纯度高,发热值高(约为6000kJ/m3左右,是高炉煤气的1.8倍),点火强度好,使用转炉煤气后点火温度达到1150℃左右,且较稳定,点火室火焰明亮、灰尘少,台车料面点火均匀,烧结料面颜色呈青色,使整个烧结过程物理化学反应完成较充分,烧结矿粒度均匀,返矿少,成品率高。
4.5 提高料层厚度
针对张钢原料结构粒度粗、透气性好的特点,技术组将烧结料层厚度由原来的700mm提高到750mm。料层提高后,烧结料表层玻璃质相对减少,上部供热充足,料层高温保持时间长,烧结矿矿物结晶充分,有利于烧结矿内部结构的改善;同时,厚料层有利于褐铁矿分解后产生的裂纹和空隙的弥合及自致密;因自动蓄热作用,进一步降低燃耗。生产实践表明,料层提高后,烧结矿中<10mm粒级含量降低,烧结矿强度和成品率提高,燃耗降低1.2kg/t。
4.6 压辊布料技术的应用
为减轻边缘效应对烧结带来的负面影响,在布料器与点火室之间安装两组活动压辊,靠近布料器的一个压辊,长度为2.8m,主要作用是将台车中部料层压紧。后一组压辊紧靠台车的挡板,将挡板内侧的料层压紧。通过上述两组压辊的压力作用,缩小了混合料颗粒间的间隙,便于在烧结过程产生的液相将矿粉颗粒紧密黏结,提高粘结力,同时也提高了矿粉之间的固结作用,从而达到压料的目的。
压辊布料技术实施后,有效地抑制了烧结边缘效应,使烧结过程的气流分布更加均匀,提高了烧结有效风量,减少了烧结台车两侧生料,减缓了中上部的冷却速度,改善了烧结矿质量,提高了烧结矿转鼓强度,降低了返矿率。
4.7 加强筛分设备管理
我们对高炉矿槽下筛子加强了点检与维护,及时更换筛孔磨损较快的筛子。另外针对高炉矿槽下烧结矿筛孔孔径偏大的情况,设备科使用筛孔为4.5mm的筛子代替了筛孔为6mm的筛子,将烧结返矿中粒度大于5mm的部分筛分出来加入高炉参与炼铁。从而提高了高炉熟料比,降低了烧结能耗。
5 降低烧结矿返矿率的效果
自2010年7月采取以上各项措施后,张钢烧结矿返矿率得到了有效控制,烧结矿转鼓强度提高,返矿率降低。(见表5)
6 结语
(1)优化物料结构是提高烧结矿转鼓强度的有效措施,根据我厂的经验,将褐铁矿比例控制在45%以下,而用一定比例的印粉与精粉来代替后,烧结矿粒度组成更加均匀,转鼓强度提高,其它各项指标均能满足高炉要求。
(2)生石灰0~3mm粒级达到93%以上后,烧结矿矿化作用提高,烧结矿中CaO“白点”减少,转鼓强度提高,返矿率降低。
(3)根据张钢烧结用料情况,将焦粉0~3mm粒级控制在75%以上时,烧结矿的转鼓强度提高,返矿率降低,同时烧结矿的产量提高。
(4)张钢通过预热炉将点火炉的助燃空气预热到300~400℃,将高炉煤气预热到150~300℃,又通过高炉煤气与转炉煤气的综合利用,使点火温度提高到1150℃,使烧结矿强度提高,返矿率降低。
(5)针对张钢烧结混合料粒度较粗,将料层厚度提高到750mm后,烧结矿转鼓强度提高,燃耗降低。
(6)压辊布料技术的应用,有效地抑制了烧结边缘效应,降低了烧结矿返矿率。(7)通过加强高炉槽下筛分设备管理,并使用小孔径的筛子,减少了烧结返矿大于5mm的部分,使烧结矿返矿率下降。
总之,降低返矿率是提高烧结矿产量、改善质量,降低能耗的有效途径。通过采取多项措施后,有效地降低了烧结矿返矿率,使烧结矿产量得到了大幅提升,成本降低。
7 参考文献
[1] 唐志宏,罗秀传,王子宏等.降低柳钢烧结矿返矿率的实践.烧结球团,2010,35(2):50—54.
[2] 薛俊虎.烧结生产技能知识问答.北京:冶金工业出版社,2004,199—273.