点击下载——四川德胜烧结工程设计及提高烧结矿强度生产实践探讨.doc
四川德胜烧结工程设计及提高烧结矿强度生产实践探讨
姜杉杉1,王代军2
(1.北京中冶和坤天冕工程技术有限公司,北京100711;2.北京首钢国际工程技术有限公司,北京100043)
摘 要:钒钛磁铁精矿具有低铁、低硅、高钛、高亚铁等特点,以此为主要烧结铁矿原料的烧结矿,容易生成高熔点的矿物,使得烧结矿的强度降低。针对这些难点,德胜烧结工程采取单设燃料破碎、集中配料、强化制粒、新型宽皮带加九辊布料、实施低硅高碱度和厚料层烧结技术;烧结机采用集中智能润滑系统和板簧密封滑道、在烧结机头尾设计柔磁性密封装置来降低漏风率;工程建成投产后,以钒钛磁铁精矿为主要原料的烧结矿强度达到72%以上,烧结工序能耗为49.34kg/t。
关 键 词:钒钛磁铁精矿;措施;转鼓指数;厚料层烧结
四川德胜钢铁集团在乐山沙湾区原有2台规格为75m2和90m2烧结机,2009年,在国家拉动内需和四川灾后重建的形势下,四川德胜钢铁集团启动100万t规模高强度含钒抗震建筑工程材料综合技改项目,拟建设1台烧结机面积260m2的烧结工程,由北京首钢国际工程公司总承包。设计烧结机利用系数1.25t/(m2·h),年产烧结矿257万t,为高炉提供强度好的炉料。德胜烧结铁矿原料以钒钛磁铁矿为主,鉴于钒钛磁铁矿特点:由于TiO2质量分数较高,SiO2质量分数低、且粒度粗、成球性差,在烧结过程中其生成液相量不足,烧结矿难以实现很好的黏结,且还生成不利于烧结矿固结的CaO·TiO2相,致使钒钛烧结矿的脆性大、强度差、粉化率高[1]。低温还原粉化率高达60%~70%,比普通烧结矿高出2~3倍[2]。设计德胜烧结工程,针对钒钛磁铁矿的烧结特性,通过采用一些技术措施,工程建成投产后烧结矿强度达到72%以上。
1 钒钛磁铁精矿烧结矿强度低存在的难点
1)提高烧结矿强度难。钒钛磁铁精矿含有较高的钛、铝,TiO2质量分数高达11%,Al2O3质量分数高达3%~4%;SiO2质量分数在4.5%左右,用此矿为烧结主要铁矿原料,烧结矿强度难于提高。
2)精矿粒度粗,严重影响制粒性能。钒钛磁铁精矿粒度粗,生产用精矿-0.074mm粒级仅58%左右,实际生产中还存在有+1.0mm粒级,是国内粒度较粗的精矿。且其粒度呈较规则的圆球状,比表面积仅491.17cm2/g。因此,经二次混合后,精矿仅少量黏附在核粒上,导致烧结垂直烧结速度慢、料层薄,影响了烧结矿质量,尤其是强度。
3)矿石初始熔点高,生成液相量少。钒钛磁铁精矿含有较高的TiO2与Al2O3,初始熔点在1300℃以上,比普通铁矿石的初始熔点(1000~1100℃)高得多,而且软化区间窄,不到100℃。为此,液相难于生成且生成量少。同时由于SiO2质量分数少,生成的硅酸盐液相量亦少,并且因加入的CaO绝对量少(即使碱度很高)以及烧结温度高,要大量发展铁酸盐体系较困难。因此钒钛磁铁精矿烧结生成的液相量(20%~30%)要比普通矿烧结矿少10%~15%。结晶相以硅酸盐、钙钛矿为主,铁酸钙较少,甚至钛赤铁矿(TiO2·Fe2O3)和钛磁铁矿(TiO2·Fe3O4也起连晶作用[2]。
4)烧结过程中生成的钙钛矿较多,而铁酸钙较少。钙钛矿是在高温(>1300℃)和还原性气氛下生成的,TiO2通过液相扩散与CaO生成CaO·TiO2。钙钛矿与铁酸钙呈相互消长关系[1,3]。固相反应生成的铁酸钙在1200℃发展迅速,但在1280℃又很快离解成Fe2O3和CaO,Fe2O3又被还原成Fe3O4,CaO浓度增大而和TiO2生成CaO·TiO2,其反应式如下:
CaO+TiO2→高温CaO·TiO2 (1)
ΔG =-19100-0.8TCaO+Fe2O3→高温CaO·Fe3O4 (2)
ΔG =-1700-1.15T
由反应式(1)和(2)可以看出,高温有利于以上2个反应的进行,但在烧结温度范围内,钙钛矿比铁酸钙更容易生成,在高温(>1250℃)下,铁酸钙难以稳定存在。而钙钛矿熔点高达1970℃,在冷却结晶过程中总是最先从熔体中析出,而且以一种黏结相存在,分散于硅酸盐渣相和钙钛矿之间,削弱硅酸盐渣相的连接作用及钛赤铁矿与钛磁铁矿的连晶作用。钙钛矿是一种韧性差、脆而硬的矿物,单体抗压强度83.36MPa,显微硬度高达9738MPa,比其他矿物的硬度高得多。这就是钒钛烧结矿强度差、硬度大的主要原因,因此,这种烧结矿对设备的磨损也特别严重。
2 提高钒钛磁铁烧结矿强度的措施
针对钒钛磁铁精矿烧结存在的以上问题和其烧结工艺自身特点,设计德胜烧结工程,借鉴首钢京唐烧结工程(由北京首钢国际工程公司设计)先进经验和攀钢钒钛磁铁矿烧结经验,确定本工程烧结机利用系数为1.25t/(m2·h),设备选型能力按烧结机利用系数1.4t/(m2·h)配备。并采取一系列技术措施,以此提高钒钛磁铁矿烧结矿强度。主要设计技术经济指标见表1。

2.1 单设燃料破碎工序
燃料破碎设有粗破碎和细破碎工序。粗、细破碎工序布置在一个厂房内,处理能力为40t/h。从燃料受矿槽输送来的焦粉或无烟煤(25~0mm)用带式输送机直接给到1台1200mm×1000mm对辊破碎机进行粗破作业,破碎至12~0mm。粗破碎前的带式输送机上设有2台电磁除铁器,去除铁杂物。粗碎后的燃料通过可逆带式输送机给到2个有效容积为30m3的分配仓,每个仓下设有给料胶带机和除铁器。粗破后的产品由带式输送机输送,通过2台1200mm×1000mm四辊破碎机进行细破碎,细碎至3~0mm的合格燃料用带式输送机送至配料室燃料仓。
2.2 集中配料结构
配料室采取单列布置,共设16个矿仓,主要料种存料时间12h以上。混匀矿设6个矿仓,矿仓上采用移动可逆胶带机向各配料仓给料;燃料设2个矿仓,白云石、石灰石各设1个仓,仓上采用移动可逆胶带机向4个料仓给料;生石灰设3个矿仓,除尘灰设1个矿仓,生石灰和除尘灰采用气力输送上料;冷返矿和高炉返矿共设2个矿仓,仓上采用固定可逆胶带机向料仓给料。
混匀矿仓下采用2800mm圆盘给料机排料、配料电子秤称重给料;燃料和熔剂及冷返矿直接用半封闭配料电子秤拖出;生石灰和除尘灰通过星形叶轮给料机给到全封闭配料秤上,再通过消化器或加湿机进行消化或加湿。以上几种原料按设定比例经称量后给到混合料H-1带式输送机上,运往一次混合室。其中烧结铁矿原料以“钒钛磁铁精矿+普通进口矿粉+均化矿粉(高炉返生料、矿石加工后产生的粉等场地杂料)”为主。铁矿原料化学成分见表2,配料室矿槽分布表见表3。


2.3 强化制粒
2.3.1 采用大配比的生石灰强化制粒
1)烧结使用生石灰的作用机制。理论研究与生产实践表明,生石灰对改善烧结混合料制粒具有显著的效果。其主要作用机制如下[3]。
①提高了准颗粒的分子黏附力及其热稳定性。
生石灰消化后,呈极细的消石灰胶体颗粒,平均比表面积增加到30mm2/g,比消化前小于0.5m2/g增大了60倍以上。胶体Ca(OH)2颗粒表面选择性吸附溶液中的Ca2+而带正电荷,而在周围又相应地聚集了一群OH-构成胶体颗粒的扩散层,这层离子又能水合而持有大量的水分,构成相当厚的水化膜,使得精矿粉等极易黏附在Ca(OH)2颗粒上。由于胶体颗粒持有水分的能力强,受热时水分蒸发不如单纯铁精矿球粒剧烈,热稳定性好,对提高烧结料层透气性十分有利。
②有利于减少过湿层影响。
生石灰加水消化为放热反应:
CaO+H2O=Ca(OH)2 (3)
ΔH =15.5×4.187kJ/mol(CaO)
生石灰在充分消化的条件下,一般可提高混合料温30~60℃。混合料温度的提高,使其在“露点”以上,能减轻烧结过程的过湿层影响,改善料层的透气性,提高产量。此外,生石灰还具有减少烧结过程中碳酸盐的分解热、节约固体燃料消耗,活化燃料的燃烧、加快燃烧反应速度,促进液相生成等作用。
2)设计效果。鉴于生石灰的作用机制,在配料室设置3个生石灰仓,每个生石灰仓下设计2个出口,呈“裤衩”形状;生石灰采用气力输灰上料,通过星形叶轮给料机给到全封闭配料秤上,再通过消化器进行消化,消化后给到混合料带式输送机上。工程建成投产后,烧结混合料制粒效果明显,是提高料层透气性、增产节能和提高烧结矿强度最主要的措施。
2.3.2 混合强化制粒
1)一次混合。配好的各种原料经带式输送机运至一次混合室进行混匀,同时在混合机内加水进行润湿。一次混合设置1台3.6m×16m圆筒混合机,混合机正常处理料量为520t/h,安装角度2.0°,混合时间为3.61min,填充率为13.63%。润湿混匀后的混合料由带式输送机运往二次混合室造球。
2)二次混合。经一次混合后的混合料经带式输送机进入二次混合机,适量加水,进行造球。二次混合设置1台4.0m×20m圆筒混合机,筒体内加挡料板、使用尼龙塑料衬板减少黏料;混合机正常处理料量为520t/h,安装角度1.5°;采用机械调速技术,实现筒体调速,更有利于造球作业。正常转速6r/min,混合造球时间5.5min,填充率12.7%。
2.4 实施低硅高碱度烧结
由于钒钛磁铁精矿熔点高,生成的液相量少,影响烧结矿产质量与冶金性能,提高碱度可克服这些缺31陷。其主要原因是随着碱度的提高,烧结矿CaO质量分数增加,易与其他成分生成低熔点多元矿物,烧结熔点降低,生成液相量增加。特别是铁酸钙(CaO·Fe2O3)作为主要黏结相大量增加[4],这就从根本上克服钒钛磁铁矿熔点高、生成液相量少的缺陷。
1)降低烧结料熔点。根据生产经验和查阅相关文献,钒钛精矿烧结料的熔点都比较高,均在1300℃以上,主要原因是TiO2与Al2O3含量较高,这也是钒钛矿烧结液相量少的主要原因。随着碱度升高,熔化温度逐渐降低,这主要因为生产了低熔点共晶化合物,铁酸钙和钙铁橄榄石增加的缘故。然而一味提高碱度,反会带来其他弊端,为此,设计烧结矿碱度为2.4。
2)改善烧结矿矿物组成。工程建成投产,试生产通过调整不同碱度,检测烧结矿物相组成及其体积分数见表4。

由表4可见,低硅高碱度与高硅低碱度烧结矿的矿物组成明显不一样,低硅高碱度烧结矿黏结相以铁酸盐为主,体积分数高达30%以上,硅酸盐和钙钛矿体积分数减少,钛磁铁矿体积分数变化不大,钛赤铁矿体积分数明显减少,钛磁铁矿与钛赤铁矿仍然是主要铁矿物。因此,低硅烧结通过提高碱度和料层厚度,增加普通矿配比,控制(FeO)烧结温度,实施高氧位烧结,烧结矿矿物组成和矿相结构可得到改善,从而获得优质黏结相与矿物。
2.5 应用宽皮带加辊式布料
国内外烧结研究与实践表明,通过磁性辊式偏析布料,可实现混合料按粒级大小分层布料,使混合料粒度从料层上部到底部逐步加大,固定碳含量从料层上部到下部逐渐降低,与烧结过程的自动蓄热相结合,使整个料层的热量分布均衡,从而提高表层烧结矿成品率和强度,避免下层烧结矿过熔,使烧结矿质量均衡[5]。因此,吸收和借鉴国内外先进经验,采取宽皮带加磁性辊式布料技术。混合料由带式输送机从二次混合室运到烧结主厂房,采用梭式布料器给到烧结机的混合料矿槽内,混合料矿槽采用称重传感器测量料位。混合料经过新型宽皮带机和九辊布料器均匀地布到烧结机台车上,九辊布料器各辊采用独立电机传动。
2.6 厚料层烧结
厚料层烧结是提高产量、强度,降低能耗的重要技术,推行厚料层烧结必须创造条件,即改善料层透气性,这对钒钛磁铁精矿烧结尤为重要。对此,采取以下措施。
1)争取条件,提高精矿中-0.074mm粒级含量,改善其制粒性能。要求56%品位钒钛磁铁精矿-0.074mm粒级达到55%以上。
2)生产中调整生石灰配比,并注重提高CaO质量分数,强化制粒与烧结作用。采用热风烧结技术,将在环冷机引风口引出高温废气至烧结机点火保温炉后段,可充分利用热能,降低固体燃料消耗。
3)提高混合料水分和料温。一、二次混合机均设加水,混合料水分达到烧结要求,混合料制粒效果好。经测定:大于3mm粒级含量在75%左右,改善了料层透气性。
4)铺设底料。为了改善料层透气性和提高烧结矿产量,将筛分室10~25mm粒级的冷烧结矿通过带式输送机运送至烧结机头,先于混合料铺在台车上。有利于克服厚料层烧结中上层热量不足,下层热量过剩这种不合理的热分配现象。
5)为了达到烧结必要的料温,降低过湿层阻力,在烧结混合料矿槽上设蒸气预热,尽可能提高料温。该措施的实施,投产后效果明显,极大地增强了料层透气性,促进烧结顺利进行。
6)采用高负压转子,提高烧结负压。实践表明,高负压烧结是增产的重要手段,其主要作用是增加烧结风量。在烧结机机头配置2台豪顿华主抽风机,生产中,通过厚料层高负压,充分发挥了烧结风量的作用和效果。
7)生产高碱度烧结矿。通过调研了解到:2000年前,攀钢烧结矿碱度长期在1.7~1.9范围,混合料粒度细,透气性差;由于CaO低,烧结温度高,产生的液相量少,液相黏度大,烧结阻力高。攀钢烧结提高碱度后,这些缺陷得以克服,从而为厚料层烧结创造了条件。反过来,厚料层烧结又缓解了碱度提高后垂直烧结速度加快、结晶不充分的弱点,二者相辅相成。2006年,攀钢烧结矿碱度达到2.40,料层达到567mm[6]。因此,经综合研究讨论决定:德胜烧结矿碱度定为最大2.40,如能满足要求,可适当降低碱度,料层厚700mm,加强自动蓄热作用。
8)降低烧结机漏风率,由于烧结料层越厚,阻力越大,风箱负压越高,漏风率也相应增加,这给堵漏风工作增加了难度。烧结机抽风系统漏风主要体现在:台车在高温下变形磨损,风箱密封装置磨损、弹性消退,机头机尾处的风箱隔板与台车底部间隙增大,台车滑板与风箱滑板密封不严,相邻台车之间接触缝隙增大,抽风管道穿漏等。因此,有必要对烧结机滑道系统及机头、机尾密封板等部位进行优化设计[7]。其主要措施如下:采用德国进口宁肯双线自动润滑系统,确保滑道等部位润滑良好;滑道密封采用下滑道为双板簧密封、台车为固定滑板的密封方式;在烧结机头、尾采取全金属柔磁性密封装置;大烟道卸灰系统采用电动双层卸灰阀。
3 实施效果
德胜烧结工程于2010年9月投产,烧结矿指标新老烧结对比见表5。

由表5看出:德胜新烧结烧结矿指标优于老烧结;与表1比较,新烧结TFe、FeO质量分数和转鼓指数均达到设计指标,尤其碱度在1.78的情况下,烧结矿指标就达到要求。经过1a时间的稳定运行,烧结工艺及辅助设施在实际生产中消耗的能源折标准煤共计75.57kg/t,环冷机双余热锅炉回收余热生产蒸气59t/(h·台),共计回收蒸气折标准煤26.23kg/t,详见表6。

4 结语
1)设计德胜烧结工程,针对钒钛磁铁精矿烧结矿强度低的特点,通过采取单设燃料破碎工序、集中配料结构、采用大配比的生石灰和一、二次混合及强化制粒、实施低硅高碱度烧结、采取新型宽皮带加九辊布料器以及推行厚料层烧结等措施。工程于2010年9月投产,有效实现钒钛磁铁精矿烧结混合料成球性好、烧结混合料布料均匀、烧结料层透气性好、烧结矿强度高。与德胜老烧结对比,烧结矿TFe、FeO质量分数和转鼓指数均优于老烧结。
2)经过1a时间的稳定运行,烧结工艺及辅助设施在实际生产中消耗的能源折标准煤共计75.57kg/t,回收蒸气折标准煤26.23kg/t,烧结工序能耗为49.34kg/t,达到设计要求,获得业主好评,并顺利完成工程验收。
参 考 文 献:
[1] 蒋大军.钒钛磁铁精矿的烧结特性及强化措施[J].烧结球团,1997,22(1):4.
[2] 何木光,蒋大军,张义贤,等.提高钒钛磁铁精矿为主烧结矿强度的集成技术应用[J].四川冶金,2010,32(3):7.
[3] 石军,何群.钒钛磁铁精矿烧结特性[G]//中国铁矿石造块适用技术.北京:冶金工业出版社,2000:146.
[4] 蒋大军,何木光,甘勤,等.超高碱度对烧结矿性能与工艺参数的影响[J].钢铁,2009,44(2):98.
[5] 何木光.磁性辊布料技术的研究与应用[J].烧结球团,2006,31(1):7.
[6] 何木光.提高钒钛磁铁精矿烧结矿强度的集成技术应用[J].烧结球团,2010,35(3):52.
[7] 王代军,李长兴,王雷,等.首钢京唐500m2烧结机厚料层烧结生产实践[J].钢铁,2010,45(10):18.33