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6.25米捣固焦炉焦炭质量影响因素的探讨研究
唐勇,王建明
(攀钢集团西昌钢钒有限公司煤化工厂,四川 西昌 615012)
摘 要:本文结合6.25m捣固焦炉的现状,通过数理统计、分析、计算比较,找出6.25m捣固焦炉焦炭质量的影响因素,为指导实际生产具有一定的现实意义。
关 键 词:捣固焦炉;焦炭质量;影响因素
1 前言
攀钢西昌6.25m捣固焦炉于2011年10月投产,投产初期,配合煤质量不尽理想,焦炭质量波动较大。焦炭质量指标与来煤质量、配合煤配比、配煤精度、设备、生产操作都密切相关。应根据具体情况控制影响焦炭质量的因素。因此研究捣固焦炉焦炭质量的影响因素,对提高捣固焦炉焦炭质量至关重要。
2 焦炭质量指标
2.1 水分
焦炭在水熄焦塔内熄焦过程中吸收的水分,还有部分是红焦在凉焦台上二次补水吸收的水分。焦炭水分的高低对高炉生产的能耗、产量有直接影响。水熄焦水分单个样≤4%,全天平均样≤3.0%
2.2 灰分
配合煤在炼焦过程中转化而来,它主要是由洗精煤中的原生矿物质、次生矿物质和外来矿物质构成。灰分高低直接影响焦炭的转鼓强度、热反应性、反应后强度。焦炭灰分高低对高炉生产利用系数有直接关系。我厂配合煤灰分控制在≤9.8%,一级焦炭质量灰分≤13.0%。
2.3 挥发分
挥发分高,煤气发生量和化学产品的产率高,但多数情况下,挥发份过高结焦性减弱,焦炭的裂纹多,抗碎强度低。焦炭强度大小对高炉正常生产和产量有直接影响。一般要求配合煤挥发份控制在32%以下,以保证得到强度较大的焦炭,一般大、中型焦化厂的挥发份控制在28%~32%之间。我厂配合煤挥发份控制在27%左右。
2.4 硫分
煤中的硫分有60%~70%转入焦炭。因配合煤的成焦率是70%~80%,故焦炭硫分约为配合煤硫分的80%~90%。焦炭含硫不超过1%。硫是生铁冶炼的有害杂质之一,焦炭硫分的高低直接影响到高炉炼铁生产,硫分偏高会使焦炭、石灰石、矿石用量增加,高炉产量降低。因此我厂配合煤硫分≤0.60%,一级焦炭质量硫分≤0.65%。
2.5 CRI和CSR
焦炭的热反应性和反应后强度,对高炉生产效率有至关重要的影响。而配合煤的灰分和挥发分过高,焦炭的热反应性和反应后强度变坏,而硫分的存在能抑制焦炭的CO2反应性,随着硫含量增加反应后强度有所提高。因此我厂配合煤挥发分控制在27%左右,硫分控制在0.60%左右。
2.6 M40
代表抗碎强度;M10代表耐磨强度。提高炼焦最终温度与延长闷炉时间,可以提高耐磨强度,但会使抗碎强度有所降低。焦炭的冷强度对炼铁生产顺行产量有直接影响。我厂一级焦炭质量M40≥90.0%,M10≤5.5%。
3 单种煤、配合煤质量对焦炭质量的影响
西昌钢钒6.25m捣固焦炉投产8个月后,对单种煤、配合煤质量以及焦炭质量进行数理统计、计算,对比分析如下:
3.1 灰分对配合煤及焦炭的影响
按加和性原则进行计算、分析可以发现以下关系,由于新开工生产单种煤的灰分不稳定且偏高,而单种煤灰分偏高会造成配合煤灰分偏高。
A配煤=A单煤×P配比+n2+n3…
式中A配煤———配合煤的灰分,%;
A单煤———单种煤的灰分,%;
P配比———单种煤的配比,%。
A配煤=12.1×15%+9.88×10%+9.77×15%+10.76×27%
+11.2×5%+10.54×3%+10.54×25%=10.67%
而配合煤中要求的灰分≤13%,而实际配合煤中的灰分达到13.5%,超出规定标准0.5%,由于配合煤中的灰分在炼焦过程中会全部转如焦炭,按加和性原则计算也可以发现理论计算焦炭的灰分也会超标:
例如:配合煤中的灰分10.56%,挥发分26.72%,焦炭的挥发分1.98%,计算焦炭灰分?
A煤=KA焦%
式中A煤———煤的灰分,%;
A焦———焦炭的灰分,%;
K———全焦率,%。
K=(1-V煤)/(1-V焦)×100%=(1-26.72%)/(1-1.98%)×100%=74.7%
A焦=A煤/K=10.56%/74.7%=14.1%
通过计算还可以发现配合煤中灰分偏高,的确会造成焦炭中灰分超标。
生产20多天后按加和性原则计算单种煤、配合煤灰分可以看出,由于单种煤的灰分下降,配合煤灰分下降0.45%,焦炭灰分下降0.6%。
A配煤=A单煤×P配比+n2+n3…
式中A配煤———配合煤的灰分,%;
A单煤———单种煤的灰分,%;
P配比———单种煤的配比,%。
A配煤=10.57×15%+9.81×25%+9.86×17%+11×5%+10.3×10%+10.48×28%=10.22%
配合煤灰分按加和性原则计算结果为10.22%,比开工生产的前一周下降了0.45%,通过表7按加和性原则计算发现焦炭理论灰分下降了0.60%,焦炭实际灰分也下降了0.23%。配合煤中的灰分10.11%,挥发分26.14%,焦炭的挥发分1.32%,计算焦炭灰分A煤=KA焦%
式中A煤、A焦———煤、焦的灰分,%;
K———全焦率,%。
K=(1-V煤)/(1-V焦)×100%=(1-26.14%)/(1-1.32%)×100%=74.8%A焦=A煤/K=10.11%/74.8%=13.5%
生产2个月后对比单种煤、配合煤灰分质量可以看出,由于单种煤的灰分下降,配合煤的理论灰分下降0.21%,实际灰分下降0.36%,焦炭灰分进一步降低。A配煤= A单煤×P配比+n2+n3…
式中A配煤———配合煤的灰分,%;
A单煤———单种煤的灰分,%;
P配比———单种煤的配比,%。
A配煤=10.51×25%+9.1×20%+10.2×20%+10.67×5%+9.96×30%=10.01%
比较开工生产2个月:由于配合煤灰分按加和性原则计算为10.01%,下降了0.21%,对比发现焦炭实际灰分也下降了0.2%。
3.2 配合煤G值对焦炭质量的影响
配合煤的粘结性指数G值降低,对炼焦过程中的结焦性有一定影响,从而影响焦炭质量,期间M40平均值88.06,M10平均值6.3,比前后几个月的平均质量都差,CRI平均值31. 2,高于2~6月的平均值,CSR平均值59.32,低于2~6月的平均值。通过分析发现配合煤G值对焦炭有较大影响。
3.3 硫分对配合煤及焦炭的影响
煤中的硫分有60%~70%转入焦炭。因配合煤的成焦率是70%~80%,所以焦炭硫分约为配合煤的80%~90%。一级焦炭含硫不超过0.65%。因此配合煤硫分因应控制在0.67%以下。
如配合煤挥发分28%,焦炭的挥发分1.1%,煤中硫分转入焦炭的转化率65%,一级焦炭含硫≤0.65%,计算配合煤的硫分。
设配合煤的硫分为X。
全焦率K=(1-配合煤挥发份)/(1-焦炭挥发份)×100%
=(1-28%)/(1-1.1%)×100%=72.8%
S焦=S煤×△S/KS焦=△SX/K
70%X=0.65%×72.8%
X=0.4732% /70%
=0.676%
从2011年10月24日至2012年6月17日的西昌钢钒煤化工厂中可以分析得出:配合煤硫分≥0.67%时,焦炭硫分就会≥0.65%,因此配合煤硫分应该控制≤0.67%以下,保证焦炭硫分质量达到一级标准≤0.65%。
3.4 配合煤挥发分对焦炭的影响
通过分析可以发现:24组平均数据中,配合煤挥发分≤27.61%的有5组占20.8%,焦炭质量M40、M10、CRI、CSR全部达到一级标准。配合煤挥发分≥27.62%的有19组占79.2%,其中焦炭质量M40、M10、CRI、CSR全部达到一级标准有2组占10.5%;焦炭质量M40、M10、CRI、CSR按个数统计低于一级标准的有50%的;2个指标同时低于焦炭一级标准的有12组占31.6%;3个指标同时低于焦炭一级标准的有5组占26.3%;四个指标同时低于焦炭一级标准的有三组占15.7%;按230天统计,1个指标以上低于焦炭一级标准的占64.7%。在其它因素暂不考虑的情况下,配合煤的挥发份偏高,煤气发生量和化学产品的产率升高,但多数情况下,挥发分偏高结焦性减弱,焦炭的裂纹多。造成焦炭的抗碎强度、耐磨强度下降,热反应性和反应后强度变坏。所以配合煤的挥发份≥27.62%时,对焦炭的抗碎强度、耐磨强度,热反应性和反应后强度影响较大。
4 其它影响因素分析
4.1 熄焦方式对焦炭质量的影响
6 月份干熄焦投产后对焦炭质量有明显改善。首先红焦在干熄焦炉内通过闷炉,可以改善耐磨强度。而红焦在水熄焦塔内,水对红焦炭急剧冷却,会降低焦炭的抗碎强度。其次通过干熄焦系统缓慢对焦炭降温,焦炭的热反应性指标也得到改善。通过测定对比发现:干熄焦的平均水分0.5%,比水熄焦低1.9%; M40平均为92.7%,提高1.6%;M10平均3.7%,降低了0.2%;CRI平均27. 9%,降低1.6%;CSR平均63.8%,提高1.8%。
4.2 加热制度的影响
焦炉应严格执行加热制度。并根据焦炭质量要求,装煤量、水分变化及时调整。以保证焦炭均匀成熟。成熟度也是影响焦炭质量的重要因素,因此合理的加热制度对焦炭质量至关重要。
4.3 加热均匀性
焦炉加热均匀有利于焦炭成熟均匀,主要与煤气种类、煤饼高度、空气过剩系数等因素有关。焦侧炉头焦炭发黑,收缩缝不明显,焦炭质量差。
捣固焦炉投产后,采用焦炉煤气进行加热,不利于高向加热。煤饼高度设计与炭化室顶部空间高度、加热水平及装入煤炼焦时产生的垂直收缩量有关。煤饼高度增大,炭化室顶部空间变小,不利于荒煤气的外排同时会降低炉顶空间温度,不利于高向加热。
空气过剩系数、看火孔压力、烟道吸力等热工参数及炉体密封性,对焦炉的高向、横向加热均匀性起到很重要的作用,加热均匀性好则不同部位的焦炭成熟才均匀。
煤料在层状结焦过程中,胶质层膨胀收缩,若加热均匀性差,则不同部位煤料温度不同,产生的膨胀压力不同,对焦炭质量有影响。
4.4 结焦时间变化频繁
实际生产过程中,调整结焦时间,或者因设备故障、煤饼倒塌或生产管理等因素造成结焦时间变化频繁,导致温度调节不及时,焦炭成熟变差,会造成焦炭质量波动。可以发现:12月26日至1月2日。1月26日至2月1日,在两轮次连续调整结焦时间后,两三天后生产出来的焦炭,可以看出对焦炭成熟度产生了明显的影响,焦炭挥发分≥1.20%出现较多。对部分M40、M10产生了影响,对部分热反应性和反应后强度也产生了影响。
4.5 设备因素
(1) 电子秤自动配煤系统的精度对配合煤质量影响较大,配合煤质量波动过大对焦炭质量有较大影响。因此每班在配煤前必须对自动配煤的电子秤进行校核、去皮,确保配煤精度。
(2) 储配煤槽下料不均,时大、时小,下料口卡杂物、堵塞,对配合煤质量影响较大,配合煤质量波动过大对焦炭质量有较大影响。
(3) SCP 机自动对位系统误差对焦炭质量影响较大,若装煤对位精度低,则煤饼与两墙间隙不均匀,两墙之间的焦炭成熟度不同,收缩缝不均匀,对焦炭质量有较大影响。
(4) 机械设备故障率高,易造成煤饼局部倒塌,影响焦炉生产的稳定性; 捣固煤饼高度误差大,温度调节不及时,焦炭成熟度差,均会影响焦炭质量。
4.6 生产操作
(1) 电机车司机在水熄焦过程中若未严格执行熄焦打水时间和控水时间,会造成焦炭水分超标,或者红焦过多,影响焦炭质量。
(2) 凉焦台岗位人员,对熄焦车卸下来的焦炭若未按要求凉焦 30 min,有红焦时,二次补水过多,会造成焦炭水分超标,影响焦炭质量。
4.7 焦炉砌筑及用砖质量。
砌筑过程灰缝不饱满,投产后炉墙窜漏较多,造成炉墙温度不均匀,温度的均匀性对炉体均匀膨胀有重要影响,对焦炭均匀成熟有影响。
5 结论
(1) 6.25m捣固焦炉的配合煤质量对焦炭质量影响较大。
(2) 单种煤、配合煤质量对焦炭质量影响较大。
(3) 熄焦方式对焦炭质量影响较大。
(4) 焦炉加热制度、均匀性对焦炭质量影响较大。
(5) 结焦时间频繁变化对焦炭质量影响较大。
(6) 电子秤精确配煤对焦炭质量有影响。
(7) 机械设备对焦炭质量有影响。
(8) 岗位人员的操作水平及责任心对焦炭质量有影响。
参 考 文 献
[1] 杨天旺,杨槐.煤化工厂生产技术技能培训教材上册.攀新内资(临2006)字第202号.
[2] 王福先,刘永新,梁英华.焦炭热性质的影响因素分析.
[3] 姚昭彰,郑明东.炼焦学.冶金工业出版社,2005.9.
[4] 西昌钢钒煤化工厂.生产调度日报表.2011.10—2012.7.23·