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陶瓷衬板在宣钢360 m2烧结机圆筒混合机上的应用
吴黎明
( 河北钢铁集团 宣钢公司 炼铁厂,河北 宣化 075100)
摘 要: 针对宣钢炼铁厂 360 m2烧结机一、二次圆筒混合机衬板存在的粘料、磨损等问题,经过分析论证选择了陶瓷衬板,并进行了陶瓷衬板代替尼龙衬板改造。改造后,解决了混合机的粘料问题,降低了混合机的运行负荷和停机率,改善了制粒效果,每年产生的经济效益 384. 49 万元。
关 键 词: 陶瓷衬板; 烧结机; 圆筒混合机; 应用
1 前言
宣钢炼铁厂于 2008 年 2 月建成投产 1# 360 m2烧结机,2010 年 4 月建成投产 2# 360 m2烧结机。2台烧结机配备一次圆筒混合机( Ф 4 m × 21 m) ,二次圆筒混合机( Ф 4. 5 m ×24 m) 。4 台圆筒混合机筒体衬板均使用尼龙衬板,尼龙衬板上用螺栓固定角钢作为压条,压条的作用是扬料和保证有一定粘料( 防止磨损衬板) 。经过生产实践,发现使用尼龙衬板有如下缺陷: 角钢压条间距和高度不易掌握,当角钢压条安装间距小时,混合机筒体粘料严重,造成混合机运行电流大、拖轮频繁损坏,且在混合机进料口形成倒料; 严重时导致进滚筒皮带头架折断故障,并且筒体粘料对混匀、制粒效果造成不利影响,每次检修清理滚筒粘料耗费大量人力、物力也存在安全隐患。为了防止过度粘料,安装衬板时增加角钢压条间距或降低扬料边高度,又造成衬板没有形成粘料层保护,尼龙衬板磨损加剧,一套衬板只用约 4 个月时间。
为了解决以上问题,选用陶瓷衬板和橡胶衬板分别在 1#、2#烧结机的二次圆筒混合机上试用,并对设备运行情况和生产指标进行比较。陶瓷衬板具有不粘料、耐磨、重量轻等优点,从而在 4 台圆筒混合机上推广使用。实践证明使用陶瓷衬板后混合机粘料少、运行稳定,混合机混合制粒效果提高。
2 陶瓷衬板的结构与性能
2. 1 陶瓷衬板的结构
陶瓷衬板是由尺寸较小的刚玉陶瓷块( 10 mm× 10 mm ) 通过热硫化工艺粘接到橡胶层上形成250 mm × 250 mm 的一块衬板。该结构具有柔韧性和耐曲折性的特点,能够很好地结合在具有弧度的滚筒内壁。
2. 2 主要性能
( 1) 耐磨陶瓷的主要性能
氧化铝含量: ≥95%
密度: ≥3. 5 g /cm3
洛氏硬度: ≥80 HRA
抗压强度: ≥850 MPa
断裂韧性: ≥4. 8 MPa·m1 /2
抗弯强度: ≥290 MPa
耐磨度: ≤0. 000 2 g( p =76 N,n =800 r/min,t= 30 min)
( 2) 耐磨陶瓷衬板用橡胶的主要性能
扯断强度: ≥12 MPa
扯断延伸: 250%
邵氏硬度: 55 ~65
扯断永久变形: ≤24%
橡胶与陶瓷的粘合力( 剪切应力) : ≥3. 0 MPa
耐温: ≤100 ℃
橡胶老化年限: ≥15 年
2. 3 耐磨陶瓷衬板的选择
根据实际情况采用了“精城”牌 NMC - J 型产品,由于圆筒进料端磨损较为严重,在 3m 范围内粘贴 14 mm 厚衬板( 陶瓷7 mm 厚,橡胶7 mm 厚) ,其余部位粘贴 10 mm 厚衬板( 陶瓷 5 mm 厚,橡胶 5mm 厚) 即可。同时,进料口处角钢压条用倾斜固定方式,增强了带料能力。
3 衬板的改造
3. 1 清洗
先用高压水枪清洗筒体粘料,由于圆筒混合机停机时粘料严重,最厚的部位超过 1 m。如采用人工风镐作业,一是作业时间长,二是容易出现人员伤害。高压水清洗滚筒,用高压水直接作用在料层上,可迅速剥离粘料,操作人员与清除部位保持一定距离,安全、快捷。
3. 2 拆卸
拆除旧衬板,用气割切掉固定衬板的螺栓头。人工搬运旧衬板到筒体外,随后用气割清除残留螺栓。
3. 3 安装
( 1) 在筒体焊接上螺栓。依据角钢压条的选用间距均分筒体圆周,一混机压条间距 1 m,二混机压条间距 1. 2 m。按分好的间距焊好螺栓,保证牢固。
( 2) 表面处理
①将要粘贴陶瓷的混合机筒体内壁清扫打磨除锈,完全除去锈蚀和氧化层,直到看见铁白色为止。
②用稀释剂将设备清洗干净,清除打磨后落在上面的灰屑和油渍。将该产品的橡胶面打毛,以增加表面的接触面积。
( 3) 调胶。将金属表面处理剂 A、B 两组分按1∶ 1混合搅均,然后在金属表面均匀涂刷 1、2 遍,晾至略带粘性时待用。
( 4) 涂胶。将金属/橡胶粘合剂直接在橡胶与被处理过的金属表面上均匀涂刷 2、3 遍胶液。
( 5) 粘接
①在橡胶面打毛、金属面除锈清洗的基础上,在橡胶面及被粘的金属面分别均匀开胶 2 遍,待第一遍干后再开第二遍。
②待最后一遍胶干燥至不粘手且有粘力感时,即可粘合,再用锤子敲打密实以排除空气。
( 6) 固化及角钢固定。用 L65X65X5 扬料角钢固定,并拧上螺栓。
4 使用效果
4. 1 解决了混合机粘料问题
经过一段时间的生产实践,混合机内壁陶瓷衬板基本不粘料,只是在角钢压条附近有轻微粘料。这种粘料既不会增加筒体负荷,又能对角钢压条形成保护,防止过快磨损。陶瓷衬板本身表面光滑,无磨损,预计使用寿命 3 ~5 年。
4. 2 混合机运行负荷降低
由于陶瓷衬板总体质量轻,是尼龙衬板的 1/4,且混合机筒体粘料大幅减少; 混合机传动负荷降低,运行电流平均降低 8 A。
4. 3 混合机设备停机率降低
改造前由于混合机粘料厚,有时达1 m 以上,且不均匀,对传动设备造成冲击,减速机、拖轮频繁损坏,必须经常停机处理筒体粘料。使用陶瓷衬板后,混合机不粘料、负荷降低,对设备冲击减少,停机检修和处理粘料时间大幅减少( 表 1) 。

4. 4 改善了混合机制粒效果
由于解决了混合机粘料问题,有效地增大了圆筒混合机的有效直径。一次混合机混料均匀,二次混合机制粒效果提高( 表 2) 。

5 效益分析
5. 1 节电效益
陶瓷衬板具有体积小、重量轻、不易粘料等特点,改造后混合机的运行电流平均下降 8 A,每年可节电 = 额定电压 × 电流 × 功率因数槡× 3 × 日历时间× 作业率 × 混合机台数 × 电单价槡= 10 × 8 × 3 × 24× 365 × 95% × 4 × 0. 5 = 230. 62( 万元)
5. 2 节省拖轮、减速机等备件修理费用
改造后,每年可节省拖轮、减速机等备件修理费用约 80 万元。
5. 3 减少停机时间增产增效
减少停机时间增产增效 = 节约停机时间 × 烧结面积 × 利用系数 × 固定费用= 38 × 360 × 1. 2 × 45= 73. 87( 万元)
5. 4 每年的经济效益
合计每年的经济效益 =230. 62 +80 +73. 87= 384. 49( 万元)
6 结语
耐磨陶瓷衬板在宣钢炼铁厂 4 台圆筒混合机上应用,具有质量轻、耐磨损、不粘料等优点,降低了设备运行负荷,提高了设备作业率和利用系数; 增加了筒体的有效直径,改善了混合制粒效果,每年产生的经济效益为 384. 49 万元。