点此下载——武钢8号高炉降低燃料比操作实践
武钢8号高炉降低燃料比操作实践
陆隆文,陈进军,宋钊
(武钢炼铁厂八高炉武汉4 30080)
摘要:对武钢8号高炉降低燃料比操作实践进行了总结。通过采取改善入炉原燃料质量和结构、提高高炉生产操作水平、优化高炉操作制度等措施,不断降低焦比,实现了降低燃料比的生产操作。
关键词:高炉;焦比;燃料比;煤比;回用焦丁
1概述
武钢炼铁厂8号高炉有效容积3800m3,于2009年8月1日点火开炉,开炉后炉况保持长期稳定顺行,日产生铁万余吨,利用系数在2.7t/m3d,燃料比在530kg/t左右。2011年8月以后,通过采取改善入炉原燃料质量和结构、提高高炉生产操作水平、优化高炉操作制度等措施,不断降低焦比,实现了降低燃料比的生产操作,经济技术指标不断改善,高炉节能降耗效益明显。特别是回用焦丁的使用,并配合合理的布料制度,煤气利用率显著提高后,使得燃料比降低至500kg/t,炉况顺行改善。开炉近3年来8号高炉主要技术指标情况如下表1所示。
2高炉降低燃料比的主要技术措施
2.1实行精料方针,为高炉降低燃料比打下坚实基础
2.1.1改善原燃料条件
高炉使用9#、10#7.63m干熄焦焦炉焦炭,焦炭质量良好且稳定。焦炭M40:86%,M10:6.5%,热反应性能CRI:26.8%,反应后强度CSR:62.5%,灰份在13%以内,为高炉稳定顺行奠定了坚实基础。稳定烧结矿品位,合理控制烧结矿碱度中心值RO及其MgO含量。烧结品位在56%左右,烧结碱度中心值RO:1.95。烧结矿中MgO含量控制在2.7%,实际炉渣中(MgO):9.0%,炉渣流动性和稳定性良好。
2.1.2优化用料结构
8号高炉的用料结构为:大烧+小烧:63%,鄂球:23%,南非或澳矿:14%,入炉矿石品位在58%左右。烧结矿采用分级入炉技术,大烧+鄂球+南非或澳矿+焦丁一起入炉,小烧单独入炉。回用焦丁的使用,回用焦丁是高炉槽下焦丁筛筛下的焦炭,再与焦粉筛分后再回收使用的小块焦炭,比入炉焦丁粒度还小,以往武钢不用做高炉生产,至2011年8月以后,回用焦丁和焦丁一起混入矿石中,进入高炉生产,相当于加大了焦丁的粒度范围和用量。混加回用焦丁之后高炉稳定顺行,高炉煤气利用η由45.0%显著提高至47.5%,如图1所示,对降低焦比和燃料比影响较大,为高炉降耗高产奠定了基础,收到了良好的冶炼效果。
入炉矿石中混加回用焦丁后促进高炉进一步强化冶炼,提高透气性,使高炉稳定顺行,高炉径向的OC值分布优于层装。焦丁较均匀地混在烧结矿中,在一定程度上改变块状带和软熔带的结构,使其低压差区扩大且高压差区的ΔP值下降。焦丁颗粒混于软熔层中,改变了软熔层熔融不透气的物理状况,使软熔带乃至整个料柱的透气性得到改善。另外焦丁粒度小,易气化,故其在炉内将优先参与熔损反应,从而减少了冶金焦的熔损,使风口焦的平均粒度增大,炉缸的焦炭强度提高。因焦丁与矿石接触良好,故焦丁熔损反应时所产生的CO可立即和矿石起还原反应,这既强化了煤气的作用,减少了直接还原耗碳,又有利于传热、传质和化学反应。图2为高炉回用焦丁投入使用前后高炉主要经济技术指标的对比趋势图,由数据和图示可明显看出,高炉入炉焦比燃料比在2011年8月后有明显拐点,燃料比由530kg/t降低至500kg/t,且其后高炉一直稳定高产,利用系数明显提高。
2.2高炉操作参数的合理搭配,确保高炉稳定顺行,节焦降耗
2.2.1布料制度的调整
合理的布料制度是根据高炉自身特点摸索优化的结果。由于烧结矿分级入炉技术的使用,使上部调剂更加灵活。通过调整中心焦的用量、大小烧结矿的用量比例、小烧结矿的落点,更好地控制煤气流分布,减少炉况波动。8号高炉布料矩阵主要控制在
2.2.2大批重的使用
小块焦和自产焦丁的使用,使得焦炭负荷增加使得焦层变薄,为使高炉正常生产时高炉下部焦窗层厚度稳定适宜,通过实践摸索,矿批由110t,逐渐扩大矿批达到128t,以保持焦批不变,有效保证焦层厚度。大批重的使用,不仅使焦炭层获得适宜的厚度,改善料柱透气性,也使得煤气流稳定分布,提高了煤气利用率。
2.2.3大风量高压差操作
大风量提高了风速和鼓风动能,产生的煤气量增加,有利于活跃炉缸和打通中心气流,使冶炼强度提高,下料速度加快,防止炉墙黏结,改善料柱透气性。8号高炉风量正常7600~7800m3/min,鼓风动能18000kg.m/s,项压控制在0.240MPa,压差维持在0.188~0.192MPa。严格操作加减风量,不允许长时间低于或超过规定压差,保证炉况稳定。
2.2.4固定使用高风温
坚持使用高风温。高风温的使用不但活跃了炉缸,提高了渣铁物理热,改善了流动性及炉渣脱硫能力,保持炉况稳定顺行,而且有利于节焦降耗,提高经济技术指标。生产实践表明,每提高100℃风温,可降焦比12kg/t左右。8号高炉规定风温控制在1180℃的定值。除特殊炉况外,不准用风温调炉况。
2.2.5高富氧大喷吹
富氧既可以强化冶炼,提高冶炼强度,又可以提高煤粉燃烧率。理论上富氧率每提高1%,产量可提高4.76%。8号高炉富氧量43000m3/h,富氧率达到7%以上。富氧量提高后,风口理论燃烧温度明显提高,为维持合理的理论燃烧温度,同时降低焦比,8号高炉提高喷煤量来降低理论燃烧温度,煤比稳定在170~180kg/t,理论燃烧温度保持在2450℃以上,保证炉缸热量充沛稳定。
3日常操作管理,使炉况稳定顺行
3.1加强炉内管理
以生铁物理热和含硅量为基础,制定操作方针。规定生铁物理热≥1500℃,[Si]稳定在0.30~0.40%,炉渣RO控制在1.1 8,[S]控制在0.020~0.030%,确保良好的渣铁流动性,冶炼一类合格生铁。为维护合理炉型,软水系统进水温度控制在44.0℃,密切注意冷却壁温度和补水曲线的变化,使水温差控制在4.0℃。炉缸、炉底水温差和热流强度均控制在正常范围内。
3.2加强炉前管理
炉前操作进行量化管理:铁口深度、钻头大小、打泥量、泥炮强度、出铁时间等做了量化要求,确保铁口合格率。重点强调均匀出铁,尽量减少冒泥,合理控制好铁口深度,为高炉稳定顺行,降低燃料比提供了有利条件。
3.3加强设备的检查与维护
加强对设备点检,一旦发现设备隐患和故障,立即联系维检人员处理。为防热风炉系统、送风系统的发红烧穿,督促岗位人员加强巡查,配备测温枪对上述区域,特别是风口区域,每2小时测量一次,温度偏高发红即用风管冷却,防范于未然。针对开口机、泥炮等关键设备,都派有专人24h值班保产。创造了34天零故障的纪录,保证了高炉的稳定顺行。
4结语
武钢8号高炉,日产生铁万余吨,利用系数达2.7t/m3d,通过采取改善入炉原燃料质量和结构、提高高炉生产操作水平、优化高炉操作制度等措施,燃料比由530kg/t降低至500kg/t,创造了良好的经济技术指标节能降耗效益明显。
(1)日常生产中精料的使用,以及合理的上下部制度相配合,使得煤气流分布合理,炉况稳定顺行。回用焦丁的投入使用,使得煤气利用显著提高,降低了焦比和燃料比,获得了明显的经济效益。
(2)在入炉矿石中混加回用焦丁,不仅降低高炉焦比,提高高炉的经济效益,而且为回收利用回用焦丁提供了新的途径。这既可节约宝贵的冶金焦资源,又能缓解炼铁生产发展与冶金焦供求的矛盾,具有良好的社会效益和经济效益。
(3)供料系统、渣铁处理系统等各设备的正常运行,为高炉炉况的长期稳定顺行创造了条件。
(4)炉内工长的精心操作和炉前出铁工作的紧密配合,使得高炉参数合理使用和渣铁及时排放,并加强炉温趋势管理,稳定炉温,冶炼低硅合格生铁。