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我国转炉一次除尘技术节能减排的潜力
刘晨
转炉一次除尘首先是一个关乎钢企生存的环保课题,同时也涉及岗位卫生,节能节水,设备维护,煤气、粉尘、余热等二次资源回收利用等影响企业竞争力的多个方面,探究我国转炉一次除尘技术节能减排的潜力具有一定意义。
1任务目标
转炉一次除尘属于空气污染控制领域,比较转炉烟气与洁净空气的特性参数(见表1),可以清楚地了解转炉一次除尘系统的任务。

2技术状况
粗略统计全球共有1000多座转炉,一次除尘采用干法的有100余座、采用半干法的有100余座,其余还都是湿法。全球100余座采用干法除尘的转炉中有70多座在中国,其次在欧洲,韩国、美国屈指可数,日本、中国台湾、南美洲等不用干法。目前国内外转炉还主要采用湿法,多是老OG湿法,我国大约有50座转炉采用了新OG湿法。老OG湿法已经被公认为是需要淘汰的落后技术,但转炉一次除尘到底是采用半干法、干法、还是新OG湿法,还有不同看法。
3干法的节能减排潜力
干法有100%收干灰、没有污水处理、阻损小和节电等优点,也存在一些值得改进之处。改进建议参考图1。

3.1煤气冷却器改造
干法煤气冷却器采用湿法冷却,不仅增加投资和运行费用,回收煤气的湿度比湿法还高。无论是新项目,还是现有干法除尘,都应进行改造,建议改造方案:
◆采用极限蒸发冷却技术改造
采用极限蒸发冷却技术直接冷却到煤气柜要求的温度,不用循环水,或保留少量循环水,降低煤气温度到50℃、甚至40℃以下,煤气带水量减少约50%、体积减少20%—30%,提高煤气热值10%—15%,提高煤气柜缓冲能力和节水。
◆采用间接换热改造
采用蓄热换热器,把煤气中的潜热换出外销,用于民用热水的加热,供给热水用户,可以降低成本,钢厂则有额外收入。一座250t转炉改造后,钢厂余热估算外销年收入超过600万元。
◆并入蒸发冷却器
工艺上取消煤气冷却器,将其功能并入前面蒸发冷却器完成,通过改造使蒸发冷却器出口温度降低到煤气柜要求的70℃以下,并且保持为干烟气,仍然利用原来的干式静电除尘器。
3.2用氮气雾化或高压雾化替代蒸汽雾化
干法采用蒸汽雾化将蒸汽变烟气,不仅全部抵消了节电的节能效益,也是产生积灰的原因之一,因为雾化蒸汽增加了烟气的含湿量。改造建议:
采用氮气雾化,国内已经有此方面业绩,很少发生积灰。最节能的方法是采用压力雾化,压力雾化不需要任何雾化介质,仅需要功率很小的增压泵和对水质进行处理。
3.3提高除尘效率
通过蒸发冷却器内部设计上的局部改进,使其除尘效率从40%提高到60%—80%以上是合理的,符合环保设计原理,更有利于减少电除尘器积灰几率。
3.4电除尘器检修在线自动喷水清洗
干法的干式静电除尘器直径高达几层楼高,内部吊满了除尘极板、极线,表面容易积灰,必须及时清理干净、但却很难清理,导致出口浓度不稳定。在除尘器内部增加在线喷水自动清洗系统、底部增加排污水污泥装置,利用设备停炉的间隙时间,每次只需喷水几个小时就可以清洗干净,既减少清洗时间、工作量,最主要的是可以保持设备内部的清洁,从而保证除尘效率。这种方法国外已经有实际业绩,实施也容易,投资很少。
4湿法的节能减排潜力
湿法(包括新OG湿法)安全可靠、应用广泛,但在节能减排方面有更大潜力。
4.1厂房顶冒烟
兑铁加废钢、出钢和吹氧期溢出一次烟罩的烟气应该由二次烟气除尘收集,没有二次除尘、或二次除尘能力小,就会产生厂房顶冒烟。通过提高一次除尘的能力、辅助增加喷雾蒸发冷却/除尘和引风装置,不仅可以彻底解决厂房顶冒烟,还可以降低二次风机转速、甚至完全停开,吨钢节电可达3—5kWh/t。
4.2一次烟囱排放超标
我国现有炼钢转炉的排放标准为≤100mg/Nm3,新转炉和一些地方标准≤50mg/Nm3,先进企业内控标准≤20mg/Nm3。通过完善除尘系统的操作维护、必要时进行局部技术改造就可以满足这些标准要求。关键是在达标的同时如何节能、节水、提高煤气回收水平。
4.3减少水处理量
将全部粉尘、部分烟气热量洗涤传递到排水中,导致包括新OG湿法在内各种湿法存在很大的节能减排潜力。建议如下:
◆尽快安排检修机会将一文改造为洗涤塔。一文被公认为落后淘汰技术,不仅是水处理原因,也增大阻损,改造为一空塔可以节省3kPa的阻损,对系统非常有利,而且改造投资和时间都很少。
◆采用成熟的串级供水改造,也就是将二文排水在现场直接粗过滤后由泵供洗涤用,可以节省水处理量50%。
◆新OG湿法的洗涤塔应采用极限蒸发冷却技术改造,可以节水90%,比如300t转炉新OG洗涤塔水量800 t/h,而采用蒸发冷却达到相同的冷却后温度只需要80t/h。
◆采用蓄热换热技术改造,可以回收余热,用于外销热水供热、或其他用途,可以取得更大经济效益。
4.4提高煤气回收水平
国外和我国先进的转炉煤气回收水平已经达到CO含量超过60%—65%,比我国许多其他转炉高10%,这是我国转炉煤气回收领域的很大差距。通过炉口微差压控制改进实现闭环自动控制和加强烟罩密封,回收煤气提高10%,吨钢回收煤气能量超过5kgce/t,是实现“负能炼钢”的关键。
4.5降低二文阻损
长期以来,转炉湿法除尘的最终出口粉尘浓度被认为是由二文的压差决定的,要求粉尘浓度低就必须提高二文压差。随着喷雾除尘等相关技术的进步,已经具备降低二文压差的技术基础,也就是将二文主要作为压力调节设备,除尘主要通过喷雾洗涤来实现,这样可以在很少改变设备的条件下,降低风机电耗1—3kWh/t钢。