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连铸机电磁搅拌器的故障探析及改进对策
王继超,马琳
(河北钢铁集团舞钢公司检修厂,河南舞钢462500)
摘 要:对舞钢公司新线炼钢3#连铸机安装辊式电磁搅拌器在使用过程中的故障原因进行了分析,并提出了改进对策,改进后延长了电磁搅拌辊的在线使用周期,提高了铸坯质量。
关 键 词:连铸机;电磁搅拌器;故障;对策
1 前言
为使铸坯质量再上一个台阶,打造舞钢名牌,2008年底舞钢新线炼钢3#连铸机安装了辊式电磁搅拌器。借助电磁力的作用强化铸坯中未凝固钢液的运动,改变钢水凝固过程中的流动、传热和迁移过程,达到提高铸坯质量的目的,对解决连铸坯中心偏析等问题能够起到了十分好的效果。但是在使用过程中故障频出,多次出现电气柜内大电容放炮、IG-BY(整流模块)烧损、电气柜内大接触器烧损、现场电磁搅拌辊插头烧损、电磁搅拌辊烧坏被迫下线等现象,本文对电磁搅拌器的上述故障进行分析。
2 电源故障与原因分析
在高温、高湿度及高尘渣等恶劣环境下,电磁搅拌装置必须既保证必要的电磁推力又要减小装置体积,因此往往设计成大电流、低电压、低频率。因此,对电磁搅拌器本体及其配套逆变电源系统都提出了比较苛刻的要求。电磁搅拌器的使用范围广,而每次事故都造成设备的停用,影响生产。通过对故障现象分析,主要原因是:保护系统滞后、线路温度过高、插头容量小。
2.1 保护系统滞后
电磁搅拌电气系统应有可靠的保护措施,防止当电磁搅拌辊漏电或两相不平衡时系统受损。在实际调查中发现,电气系统正常运行中,当漏电电流达到2A时系统未断电,而两相不平衡(一相530A,另一相420A)时仍未断电。在工作中因其电流大,当遇到接地、短路时,在不断路器不工作的情况下,瞬间元件就会损坏,因此原自带的电气柜保护因滞后性没有发挥作用。
2.2 线路温度过高
因电磁搅拌装置需在恶劣的环境下运行,且工作电流大,因此选择耐热型185mm2电缆连接。从逆变整流柜到端子箱之间用185mm2双芯电缆连接,从端子箱到电磁搅拌辊之间使用185mm2单芯电缆连接。原设计电磁搅拌装置设定电流为480A,使用温度为40~50℃。但是现场测量发现,双芯电缆两相电流达到420A、530A,工作温度达到70℃,电缆与插头都无法承受,而单芯电缆温度在正常范围内。因此判定电缆温度高的根本原因是双芯电缆互相影响,导致其承载电流能力变小,不能满足设备需求。
2.3 插头容量小
电磁搅拌辊使用的快速插头设计容量为500A,压接长度为1cm。实际使用中插头发热、老化、粘连现象严重,经常损坏,最频繁的一次是一个星期内烧损插头12个,严重影响了电磁搅拌设备的正常使用。插头发热严重时,甚至影响到辊内部的小铜排,造成设备故障率高。维修一次需要6~7人进入铸机花费6~8h,耗费大量的人力、物力和财力,同时也影响铸坯质量。
3 改进措施
3.1 保护系统滞后
根据现场实际情况,与电磁搅拌系统生产厂家进行沟通,商定了意见更改书。首先要求更新完善系统,添加针对系统绝缘低导致损坏电气柜的工作保护,当绝缘低于2kΩ时系统应自动断电;其次应在系统启动前添加自检功能,系统电流由0先升至250A再降至0,再进行检查,发现无问题时系统可正常运行。如果发现绝缘低或其他故障时,系统停止运行(见图1)。

3.2 线路温度过高
针对双芯电缆相互影响导致电缆承载电流变小的问题,原则上是将双芯电缆更换为双单芯电缆。但从成本、人工和时间上看,该方法不是最优解决办法,因此原电缆不能废弃,最终决定并联电缆,加大电缆截流量,解决电缆温度高的问题。为原电缆加并联95mm2耐热电缆来降低电缆负荷后,降低了电缆温度。
3.3 插头损坏率高
针对插头损坏频繁的问题我们拟定两个方案解决。
实施方案1:首先将正在使用的16套500A电磁插头升级为600A,将原来1cm的压接长度改为2cm。上线使用后出现以下问题:
(1)插头更改后不为国标型号,需单独为我们生产,成本提高,进货周期延长。
(2)在对快速插头改进后的一个月内,效果很显著。但一个月后,插头老化现象逐渐凸显,我们对这样的改造结果表示不满意,决定实施第二个方案彻底解决问题。
实施方案2:将185mm2铜线鼻子穿在电磁搅拌辊端盖内接线柱上用螺栓紧固,再将185mm2电缆压接到185mm2铜线鼻子,最后密封,通入氮气使端盖内形成正压,保证干燥性。改造后,效果明显,彻底解决了插头老化、粘连的问题。
4 实施效果
(1)对电气保护系统进行更新后,系统很少出现因短路放炮导致电气柜元件损坏的情况。
(2)并联电缆后,再次测量发现温度降至40~50℃,属于正常范围。
(3)用铜线鼻子直接对接方式连接后,插头损坏率明显降低,在随后几次检查发现,插头正常,无老化损坏现象,几个月内没有更换插头。
(4)通过对电磁搅拌器系统的改进,减少了设备故障,降低了劳动强度,延长了电磁搅拌辊的在线使用周期,提高了铸坯质量,为企业增加了经济效益。