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3#竖炉带冷机下增加溜筛改造
发表时间:[2012-11-20]  作者:王丽,庞秋林,江立振,白艳强  编辑录入:小钼  点击数:1282

内容简介

点此下载——3#竖炉带冷机下增加溜筛改造 摘要:针对3#竖炉成品球团矿含粉率较大、倒运费用较高的问题,通过在带冷机下增加一台溜筛,并合理设计筛孔形状及尺寸,选择合适的溜筛角度,使成品球团矿含粉率由原来的4.5%以上降到3%以下,满足了高炉生产要求,同时减少了倒运费用。 关键词:球团;含粉率;溜筛;改造 1前言 永通铸管有限公司现有三座8m2竖炉,其中1#、2#竖炉易地大修后分别于1998年9月、2001年1月投运,3#竖炉于2005年9月投运。三座竖炉共用一个原料系统,造球、生球筛分及成品球团矿冷却各自独立。三座竖炉均没有设置成品球团矿筛分工艺,正常情况下,成品球团矿含粉率在4.5%左右。2011年,根据高炉生产需要,公司要求成品球团矿含粉率≤3%。针对成品球团矿含粉率高、没有熟球筛分、落地后倒运费用较高等问题,经研究决定,在3#竖炉带冷机下新增一台溜筛,通过合理设计筛孔及尺寸,控制溜筛角度,有效筛除成品球中的粉末。此项改造利用3#竖炉检修之机,于2011年9月6日开始,土建及设备安装共用时3天。改造后,取得了良好效果。 2原工艺流程及存在的问题 3#竖炉原生产流程为:配料→烘干→润磨→造球→筛分→竖炉→振..

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