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改善RH插入管粘渣的措施
发表时间:[2012-08-20]  作者:陈亮,陈天明,张敏,李平凡,梁小平  编辑录入:小钼  点击数:806

内容简介

点此下载——改善RH插入管粘渣的措施 摘要:影响IF钢RH连续处理能力的因素有插入管粘渣严重、生产工艺不合理、耐材使用寿命低等,采用钢包渣改性、控制RH处理前钢水碳含量和氧活度、设计清渣装置、改进耐火材料等措施对攀枝花钢钒有限公司提钒炼钢厂2号RH进行工艺优化。试验结果表明,2号RH插入管清渣时间减少1h以上,板坯连铸时RH平均连续处理炉数提高了3.71炉,最高连续处理炉数由8炉提高到15炉,RH作业率从26.64%提高到66.43%。 关键词:IF钢;粘渣;钢包渣改性剂;清渣装置 攀枝花钢钒有限公司提钒炼钢厂(以下简称“攀钢”)为提高产品质量,适应开发优质新产品的需要,引进了2号RH,主要用于板坯生产超低碳钢种。2号RH于1997年11月投产,设计生产能力为52.6万t/a,生产的主要品种为IF钢等超低碳钢及少量低碳铝镇静钢,但投产多年来产量未能达到设计生产能力,最高年产量仅为36万t;其连续处理炉数低,仅为5~7炉,并需要大量时间对RH设备进行清理维护才能再次生产,生产作业率极低,2006年RH作业率平均仅为26.64%。 2008年,由于汽车行业的发展,IF钢占领了大量的板材市场。为扩大超低碳钢产量,于2008年11月调查了IF钢生产工艺,找出了影..

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