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南钢8号高炉炉墙黏结的处理
发表时间:[2012-05-18]  作者:王业飞  编辑录入:小钼  点击数:577

内容简介

点此下载——南钢8号高炉炉墙黏结的处理 摘要:对南钢8号高炉炉墙黏结的处理进行了总结,并提出了防范黏结的措施。 关键词:大型高炉;炉墙黏结;煤气流发布 南钢炼铁新厂8号高炉(2150m3)是南钢产钢800万t目标的重点工程。采用了高效顶燃式热风炉、炉体联合全软水密闭循环系统、干法布袋除尘、脱湿鼓风、槽下烧结矿分级入炉、全液压泥炮开口机等先进技术设备。8号高炉于2010年12月18日开炉,2011年6月19日顽固悬料后炉墙出现大面积黏结,采取一系列手段后黏结还是没有解决。7月21日利用计划检修机会,休风降料线到8m,黏结部位大量打水,复风后炉墙黏结有所脱落。但很短时间内又出现大范围黏结,采取控风、限压,大幅度减轻边缘矿焦负荷等措施处理,取得了较好的效果。 1黏结原因 (1)原料。6月17日开始,烧结矿中的Al2O3开始上行,渣中(Al2O3)由前半个月的平均14.10%上升到后半个月平均15.21%。同时,渣中(MgO)由7.93%下降到7.5l%。理论上,渣中(Al2O3)为15.21%时不会大幅度影响炉渣的黏度。但一系列的影响因素下,此时间段炉渣性能的改变是一方面原因。 伊朗矿原先用在槽下8B仓,因长期雨季伊朗矿经常将筛子堵死。并且7B、8B仓一直没有加倒料平台,人员..

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