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济钢小方坯连铸机高效改造实践
闫兴田 董金武 苏秀梅
(济钢第二炼钢厂)
摘 要 本文总结了几年来二炼钢小方坯连铸机高效改造的实践。通过高效改造,年产量由当初设计的15万t,2000年突破了50万t,2002年突破了60万t,大大降低了生产成本,改善了钢水质量,连铸机作业率保持在90%以上。
1前言
济钢第二炼钢厂有两座17t氧气顶吹转炉,配一台四机四流小方坯连铸机(主要规格有120mm×120mm和140mm×140mm),年设计能力只有15万t。由于我厂“两炉对单机”的生产格局,对生产组织极为不利,任何一个环节出现问题都有可能造成生产中断,所以必须保证连铸机高效运行。方坯连铸机高效改造既是提高经济效益,挖掘炼钢厂生产潜力的需要,也是全面提升钢铁企业生产、技术、设备和管理水平的需要,从1999年开始陆续对方坯连铸机进行高效改造,达到了改造目的,保持了连铸机的高作业率、产品高质量、方坯高拉速和高连拉炉数的目标。
2 高效改造的技术措施
连铸机高效改造的目的是提高连铸机作业率和拉速、改善产品质量、降低裂纹漏钢等工艺事故。通过系统分析,我们主要从振动系统、结晶器系统优化和二冷系统优化等三个方面进行了改造见表1。

2.1振动装置的改造
连铸机原设计振动装置为短臂四连杆振动系统。这种振动系统比较适用于拉速低的情况,随着拉速的进一步提高,原振动机构表现出偏摆严重、仿弧精度差的问题,影响了铸坯质量,增加漏钢几率。改造后采用了半板弹簧振动装置,提高了振动精度,实现了高频率小振幅的工艺要求,减少了由于偏摆造成的结晶器漏钢现象。
2.2结晶器的改造
结晶器是连铸机的“心脏”,是钢水经过冷却形成初生坯壳的地方,也是绝大多数铸坯缺陷产生的地方。因此结晶器工艺参数的选择是高效改造的关键。此次改造增加了铜管的长度,可以适当增加钢水在结晶器内停留的时间;增大了铜管壁厚,可以适当降低铜管冷面温度提高铜管的抗热变形的能力,减少铸坯脱方。
为提高拉速和降低事故,铜管倒锥度曲线由直线形改为抛物线形。在现场实践中发现不同的抛物线形状对脱方影响很大。
图1所示铜管倒锥度曲线是在使用了639炉(过钢量2556t)计划下线后根据实测内腔数据绘制的。可以看出铜管虽然使用了639炉,但仍保持着较好的抛物线形曲线,符合方坯的收缩规律,没有脱方。

图2所示铜管倒锥度曲线图是在使用了58炉(过钢量232t),因脱方下线后依据实测内腔数据绘制的。可以看出,距铜管上口500mm以下近350mm的范围内,铜管倒锥度已经很小了,几乎成一平滑直线。在铜管下部有如此小的倒锥度,一方面因铸坯收缩在铸坯和铜壁间产生很大气隙,另一方面因气隙的存在,弱化了铜壁的传热,使坯壳变薄且不均匀,出结晶器后,在二冷水作用下加剧而脱方。

2.3导流水套的改造
我厂使用水套式结晶器,它由铜管外水套、内水套、上口密封法兰和下口密封法兰等组成。内水套改造后采用不锈钢材质冲压成型,壁厚由原来的6mm增加为8mm,有效防止了水套在使用过程的热变形或机械变形。
优化了导流水套导流板和中间法兰的工艺及密封槽的平行度。使设计要求容易达到,同时确保法兰与外水套的平行度。设计改变了导流水套的定位方式,满足了四周水缝的均匀性和不易变化。改造后水缝宽度由5mm调整为4mm,进水压力不变,提高了单位水流速,增强了铜管与铸坯的传热效果。
2.4二冷系统的改造
2.4.1二冷段加长改造
原二冷段包括足辊在内只有2.5m,两段式冷却,且为固定喷架。当铸坯跑偏时,容易造成铸坯一侧因冷却过度发黑,而另一侧因冷却不足铸坯温度偏高,在内外应力的作用下,铸坯出了二冷室或在二冷室内就发生脱方或裂纹漏钢事故,严重时因铸坯回温,造成在进拉矫机前裂纹漏钢粘拉矫机的恶性事故。改造后,将固定喷架改为4根大喷杆,内外弧和侧面可单独控制进水量大小;总冷却长度也由2.5m增加为5.0m,并重新修订二冷配水表。
2.4.2喷嘴的选择
选择喷嘴时考虑的主要因素有:喷嘴在目前的正常水压下有良好的雾化效果,不易堵塞;单位供水量能满足工艺要求,但不过量;喷射角要保证在铸坯跑偏时也能覆盖铸坯表面或大部分表面,不会影响铸坯四面的均匀冷却性,见表2。

实践证明通过以上改造,铸坯质量明显提高,完全杜绝了铸坯脱方和拉矫机前裂纹漏钢的事故。
3配套的工艺优化及管理措施
3.1降低出钢温度攻关
方坯拉速提高后,为保证低过热度浇注,提高钢水质量,降低工艺事故,开展了降低出钢温度攻关。通过采取钢包快速烘烤、减少钢包周转个数、合金烘烤加入、加强工序协调等办法,转炉出钢温度平均降低了20~30℃,中间包过热度由20—30~C降低到10—20℃,见表3。

3.2采用大的定径水口
由原先的15.0mm增大到现在的17.0mm,拉速由2.4~2.6m/min提高到3.2~3.4m/min,台时产量2002年比1999年增加了16.9%,转炉出钢量由15t/包增加到19t/包。
3.3加强调度组织协调
钢水包在方坯平台的待浇时间由原先的8、9min缩短到目前的2~5min。
3.4拉矫机、剪机进行长寿化攻关
4 铸机高效改造的效果(表4)

铸机高效改造以来,钢产量每年平均以13.2%的速度递增,各项经济技术指标明显提高,吨钢成本大幅度降低。
1)铸机作业率2002年比改造前的1998年提高了16.8个百分点;
2)钢产量继2000年突破50万t后,2002年又突破了60万t:
3)铸坯合格率2002年比1998年提高了0.2个百分点;
4)钢水收得率2002年比1998年提高了0.94个百分点;
5)中间包连浇炉数由60多炉提高到130多炉。
5 结束语
对小方坯连铸机进行在线高效改造,投资少见效快、效益大,既可以优化工艺结构、改善产品质量、降低成本,又可以充分挖掘现有老设备的潜力;铸坯高效改造是个系统工程,可以全面优化各项技术经济指标,提升企业的管理水平。