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烧结矿质量恶化后高炉生产实践
发表时间:[2010-06-02]  作者:刘磊 张海滨  编辑录入:admin  点击数:1712

内容简介

烧结矿质量恶化后高炉生产实践刘磊张海滨摘要:针对高炉主要原料烧结矿质量恶化的不利条件,迁钢高炉通过加强设备管理,减少无计划休风率、改善高炉料柱上下部透气性,采取高富氧率、高风温大啧煤等措施及合理的中部调剂,取得了良好的效果。关键词:烧结矿;高炉;强化冶炼;设备管理1概况高炉生产的稳定、顺产和低耗受原燃料质量影响显著,优质的原燃料对高炉炼铁至关重要,受国际金融危机和资源紧缺的影响,2009年迁钢炼铁厂的烧结矿质量出现了很大程度的下降,烧结旷品位大幅降低,从2008年的56.65降低到56.26,SiO2从5.4%升高到5.53%,同时烧结矿粒度变差,小粒级烧结矿明显增加(如表1所示),烧结矿质量的变化导致了高炉渣量增大,透气性变差,给高炉的操作带来了一定的困难,迁钢炼铁厂的生产技术人员通过加强精料、改善软熔带形状、出净渣铁等措施改善高炉料柱透气性,并通过提高富氧率、实行高风温大喷煤和中部调剂等措施保证了高炉强化冶炼,各项经济技术指标也在国内保持了领先水平(如表2所示)。2改善高炉透气性2.1高炉上部透气性的改善2.1.1原燃料管理(1)筛分设备改造为减少烧结矿粒度给高炉冶炼带来的影响,减少入炉粉末量,迁钢炼铁分厂开始对筛网、下料..

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