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川威烧结优化固体燃料结构的探索与实践
发表时间:[2008-11-01]  作者:张林泉 向 健 周久安 蒋向前 程春华  编辑录入:admin  点击数:2424

内容简介

摘要:介绍了川威炼铁厂通过优化烧结过程工艺控制参数,解决一、二烧全用无烟煤代替焦粉的难题,优化了烧结燃料结构,实现了节能降耗,提高了生产过程稳定性。关键词:无烟煤烧结质量成本1前言烧结过程固体燃料成本占烧结生产加工成本的1/3左右,固体燃料消耗的多少不仅是影响烧结矿成本的主要方面,而且是企业节能降耗,可持续发展的重要因素。为了进一步降低固体燃料消耗和烧结生产成本,拟采用部分无烟煤代替质量差、成分波动大的外购焦粉,通过改变燃料结构来实现节能降耗、降低成本的目的。从2007年元月份开始,通过烧结生产技术人员的不懈努力,攻克了一、二烧完全使用无烟煤的各种难题,实现了一、二、三烧烧结燃料结构的优化,停止采购外部焦粉,一、二烧全部采用无烟煤代替焦粉,三烧用槽下焦粉代替外部焦粉,每年创造直接经济效益1000万元,同时解决了二烧、三烧使用外购焦粉影响烧结矿产质量的问题,创造间接经济效益800万元/年以上。2川威烧结燃料结构现状川威炼铁厂现有一烧2台36m2烧结机,二烧2台环式25m2烧结机,三烧1台105m2烧结机。烧结每天消耗约700t的焦粉,其中高炉槽下每天供应约280t,主要用于一烧;二烧、三烧每天400t焦粉完全靠外部采购,由于转运过..

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