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提高烧结矿强度、优化粒级组成实践
发表时间:[2008-07-19]  作者:王翠琴  编辑录入:admin  点击数:2900

内容简介

摘要本文介绍了宣钢炼铁厂1#烧结机提高烧结矿强度,优化粒级组成的实践,及取得的效果。关键词烧结,强度,粒级组成1前言随着高炉强化冶炼程度的提高,烧结矿的质量越来越受到关注,不仅要求其成分稳定,而且对其强度和粒度组成的要求也越来越高。一烧车间现有一台86m2烧结机,烧结矿强度长期维持在78%左右,5~l0mm小粒级含量一直在20%左右,使人炉烧结矿<l0mm粒级增高,高炉内炉料的透气性变差影响了高炉炉况顺行,成为炼铁的制约环节,不能满足现代高炉精料人炉的生产需要。为提高烧结矿质量,2007年一烧车间开展了“提高烧结矿强度、优化粒级组成"的攻关活动,提高烧结矿质量,改善了人炉烧结矿粒级组成,为高炉稳定顺行创造条件。2烧结矿强度低、5~10mm小粒级含量高的原因分析2.1入烧原料结构不合理2.1.1外粉品种杂、SiO2含量不稳定我厂因受资源条件所限,原料结构中外矿的比例受市场影响,切换频繁,化学成份波动较大,对烧结矿的质量影响较大。人烧外粉SiO2含量不稳定,特别是在2007年11月份使用了含结晶水的印尼粉,SiO2含量平均只有3.28%,由于受原料条件限制,人烧印尼粉的配比为28%,致使烧结矿SiO2含量降低至5.5%以下,烧结矿液相明显减少,粘结性变差..

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