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文丰二铁厂450m3高炉停炉实践
发表时间:[2010-10-08]  作者:郑建桥  编辑录入:admin  点击数:2663

内容简介

文丰二铁厂450m3高炉停炉实践 郑建桥 (河北文丰钢铁有限公司西区二炼铁) 摘要:采用打水降料面法,制定了一套符合二铁厂l#高炉实际情况的停炉方案,采用蒸汽疏散煤气,历时390分钟,安全实现高炉停炉中修。 关键词:冷却壁停炉安全打水降料面 1引言 文丰二铁厂l#高炉04年10月建成试车,05年元月22日点火开炉,当时工艺上有许多不合适:1、自料场到高炉槽下仅有槽下振动筛一道筛分工艺,原料筛粉条件极差(每月崩悬料150多次)。2、设计风口长度260mm,在开炉一段时间,造成了边缘发展。3、试车时发现高炉中心线与斜桥中心线不重合,当时分析判定高炉倾斜,中修时复检高炉中心线与炉底中心线不符,偏移西南60mm。4、小高炉操作思想严重,送风风速长期保持150m/s,造成边缘气流发展。 基于上述原因和高炉投产后一系列设备问题的暴露,高炉表现出产能指标差,就连正常顺行都无法保证,每月崩悬料次数多,管道气流频出,造成高炉开炉1年零3个月冷却壁陆续出现漏水、破损,自西南向西北、东南延伸,直至出现炉皮开裂、跑火。为了保证生产的安全进行,高炉日常炉外打水冷却,月检按装冷却板,冷却棒及注入泥浆措施,来维护炉型,并在操作制度上增加风口长度,缩小风口面积提高风速,..

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