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唐山建龙公司3号高炉炉缸冻结及处理
发表时间:[2007-10-31]  作者:  编辑录入:admin  点击数:4380

内容简介

摘 要:唐山建龙公司3号高炉由于计划休风前连续坐料、焦炭质量差、停风时间长等原因,造成炉缸严重冻结。论述了事故的经过和处理过程。关键字:高炉 炉缸冻结 处理1  事故经过    2002年12月下旬,3号高炉计划休风4天进行检修。17日,根据休风方案的安排,白班加入萤石,同时要求[Si]控制在0.60%~0.80%。中班炉温不断下滑,[Si]由0.50%下滑至0.39%,且调剂滞后,至交班时才将负荷由2.98调整为2.88。造成18日零点班前期炉凉,[Si]在0.20%~0.30%之间。出完第三次铁后,轻负荷料开始下达,炉温略有回升,但由于第四次铁晚点,铁量大(58t,而3号高炉安全容铁量为41t)。造成铁后塌料较深,减风赶料线时悬料。第一次坐料未坐彻底,因急于下休风料,急于赶料线,又造成连续坐料3次。为此延长50分钟,待休风料到达风口后于8:50停风。至此,停风前由于连续坐料四次,大量冷料进入炉缸,使炉缸温度严重不足并堆积,最终导致炉缸严重冻结。  2 事故处理2.1 第一阶段:22~23日    22日0:20,用铁口两侧的1、2、9、10号四个风口送风,2:55烧开铁口,在3:25停风坐料后料尺开始走动,各风口下料顺畅。且铁口打开后喷出大量煤气(但未喷吹出任何渣铁..

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