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热轧带钢宽度控制模型的改进
发表时间:[2009-04-21]  作者:郭立平,杨贵玲,彭开香,郭宏伟  编辑录入:admin  点击数:3795

内容简介

热轧带钢宽度控制模型的改进郭立平1,杨贵玲1,彭开香2,郭宏伟1(1.济南钢铁集团公司,山东济南250101;2.北京科技大学信息工程学院,北京100083)摘要:针对济南钢铁集团公司热连轧厂宽度控制手段较单一、且粗轧前没有测宽仪而影响成品带钢宽度精度的问题,重新解析了宽展模型的参数,同时改善了宽展自学习方式,提高了成品宽度控制精度。关键词:带钢热连轧;宽度控制;宽展模型;自学习中图分类号:TG335.55文献标识码:B文章编号:1003—9996(2009)01—0060一031前言济南钢铁集团公司1700rnm热连轧生产线采用鞍钢1700mm中薄板坯连铸连轧(ASP)生产工艺和技术,具有国内先进水平[1]。工程分两期进行,一期设计年产量为250万t热轧钢卷,二期工程年产量规模将达350万t。生产线由加热炉、立辊轧机、四辊可逆粗轧机、6机架四辊精轧机组和地下卷取机组成,分别在粗轧后和精轧机组出口处设有测宽仪,以实现对粗轧机组和精轧机组出口宽度的反馈控制。该生产线对带钢宽度的控制集中在粗轧机组,粗轧区域各种轧制规程的计算及设定通过粗轧设定模型(RSU)来实现。最初的RS[J模型并不能很好地适应生产,表现在模型预报精度低、自学习功能无法实现等方面,经分析,其主要原因是[2]:(1)..

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