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竖炉炉型结构的创新改造
发表时间:[2008-06-21]  作者:  编辑录入:admin  点击数:7163

内容简介

摘要:介绍了为增加竖炉球团矿产量,并保证球团矿质量的情况下,在原来杭钢成熟竖炉炉型的基础上,加大导风墙出风口面积,从而增加竖炉烘干床生球的干燥量,提高球团矿产量。导风墙出风口面积改变后,显著改变了炉内冷却风和热废气的分配,因此必须对竖炉的冷却系统、小水梁等设备进行适应性改造,对竖炉操作、各项热工参数进行适应性摸索。关键词:竖炉 导风墙风口面积 创新改造1前言 攀成钢10m2竖炉于2001年6月份建成投产,投产5年来,竖炉各项技术经济指标、球团矿产质量均能达到设计要求,并较大地超过了设计能力,年产入炉球团矿50万吨左右,超出了设计能力40万吨的25%。 但随着铁矿资源的日趋紧张,进口矿价格居高不下,国内普通矿价格随之上涨,因此为降低采购和生产成本,公司于2004年大幅度调整原料结构,开始大量使用攀西地区资源丰富但价格相对较低的钒钛精矿,大量减少对进口粉的使用。为了确保入炉品位,烧结大量配加品位相对较高的普通精矿,造成烧结过程透气性严重恶化;而竖炉开始全部使用钒钛精矿,由于钒钛精矿粒度粗、亲水性差,给竖炉造球、焙烧等关键岗位操作带来很多困难,特别是2005年、2006年原料条件的持续恶化,给烧结和竖炉的产量造成了严重影响..

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