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100t转炉脱磷预处理直炼工艺研究
发表时间:[2010-03-29]  作者:李 峻, 黄标彩, 方宇荣, 陈伯瑜, 刘 浏, 赵进宣  编辑录入:admin  点击数:8389

内容简介

100t转炉脱磷预处理直炼工艺研究李峻1,黄标彩2,方宇荣2,陈伯瑜2,刘浏1,赵进宣1(1.钢铁研究总院冶金工艺所,北京100081;2.福建三钢(集团)有限公司,福建三明365000)摘要:介绍了100t转炉应用脱磷预处理直炼工艺提高终点命中率的生产实践。冷料比为20%、25%、28%的条件下,优化脱磷、脱碳期供氧和造渣工艺,脱磷期耗氧比从传统工艺的20%~30%提高到30%~50%,脱碳期渣料加入量控制在8~15kg/t。50炉工业试验结果表明,脱碳期一倒温度达到常规冶炼控制水平,一倒[C]、[P]控制水平明显好于常规冶炼工艺。关键词:转炉;脱磷预处理;供氧;造渣 转炉脱磷预处理直炼工艺简称“预直炼”工艺[1-2],其工艺特点为,同一座转炉内将冶炼分为脱磷期和脱碳期两个阶段。冶炼前期为脱磷期,采用脱磷预处理工艺,吹氧时间一般为8~10min,脱磷期结束倒掉部分脱磷渣,直接进入脱碳期,脱碳过程加入少量渣料以确保渣量。采用“预直炼”工艺后,转炉脱磷能力和终点[C]、[P]控制水平较常规冶炼工艺有一定提高。福建三钢炼钢厂2座100t转炉改造投产后,铁水量略显不足,只能采用低铁水比冶炼。由于冷料(匿锶和生铁块)用量大,生铁块的[Si]、[P]含量高且波动大,导致转炉一倒[P]命中..

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