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邢钢1#高炉末期生产实践
发表时间:[2008-07-26]  作者:李炳岳史建超杨山林  编辑录入:admin  点击数:10024

内容简介

摘要进人2007年以来,邢钢1#高炉通过采取严抓炉前出铁操作、探索合适布料规律、控制冷却壁漏水、提高风温、稳定炉温和改善人炉原料粒度组成等措施,2007年下半年多项指标实现历史性的突破。 关键词1#高炉末期生产实践 1引言 邢钢炼铁厂1#高炉2001年6月大修,大修后高炉的有效容积为350m3,高炉采用一系列目前比较先进的工艺和设备,高炉炉缸采用陶瓷杯结构、高炉炉底采用水冷炉底、厚死铁层,高炉炉顶采用并罐式的无钟炉顶结构,煤气处理系统采用干法布袋除尘,喷吹系统采用富氧喷煤技术,高炉配备1400m3/min的轴流风机。炉前液压开眼机和KD75液压矮身泥炮异侧布置,配置10t天车;槽下共有10个矿仓,2个焦仓,料车容积2.8M3。配置三座DS顶燃式热风炉,一座球式热风炉作为1#、2#高炉的备用热风炉; 进入2007年以来,从更换风口中套的情况看,风口组合砖所剩很少,炉缸侵蚀在不断加剧;冷却壁损坏也在增多,其中6B23因损坏严重,安装3块冷却棒,7B27损坏严重,断水炉皮外打水箱处理,其余4块6B16、6B25、8B9、8B23各控水1/2;加上风温下滑明显等原因,1#高炉炉况一直处于不稳定状态,利用系数仅为4.1l7t/m3.d,优质铁水率为87.88%,低于公司计划值。为扭转1#高炉生..

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