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高炉冷却壁损坏原因浅析
发表时间:[2010-05-20]  作者:王计平  编辑录入:admin  点击数:11005

内容简介

高炉冷却壁损坏原因浅析王计平(宁波钢铁有限公司炼铁厂,浙江宁波315800)摘要:根据宁波钢铁有限公司1号高炉第4段冷却壁过早损坏的情况,结合国内相关企业的类似情况,分析了该部位冷却壁过早损坏的原因,提出了预防措施和改进建议。关键词:高炉;冷却壁;漏水;浇铸;煤气流宁波钢铁有限公司1号高炉设计炉容为2500m3,30个风口,冷却结构为全冷却壁,共15段,风口带为第4段冷却壁,共30块,冷却壁本体材质为球墨铸铁。1号高炉于2007年4月30日点火投产,2007年6月21日停炉,2007年7月15日二次开炉。二次开炉后生产良好,平均利用系数近2.3t/(m3·d),最高达2.69t/(m3·d),冶炼强度为1.27t/(m3·d)。2008年1月16日发现第4段冷却壁90号水冷管损坏。1月24日高炉计划休风后,用内窥镜检查发现第4段冷却壁90号水冷管上部第一个弯下侧面有一条长15~20cm的纵向裂缝,随后采取冷却壁穿管修复技术处理。在发现第一根水冷管损坏后,又陆续发现第4段冷却壁67、26、119、32号水冷管损坏,截止2008年11月底,第4段冷却壁已经损坏61根水冷管,于2008年12月19日空料线停炉更换风口带冷却壁。通过调查国内同类型高炉、同类型冷却壁使用情况来看,武钢、安钢、济钢高炉均出现过同样情况..

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