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锡钢1号高炉炉况恶化原因及处理
发表时间:[2009-08-13]  作者:黄晓弟  编辑录入:admin  点击数:11743

内容简介

(江苏锡兴集团有限公司炼铁分厂)摘要重点阐述了锡钢1号高炉严重亏料线之后炉墙逐渐结厚,炉况恶化的原因,并采取了洗炉等处理措施,取得了较好的效果。关键词高炉亏料线结厚洗炉1引言锡钢1号高炉有效容积450m3。2008年5月2日16:51上料发生料罐卡料事故,长时间不能加料,料线亏至10多米,22:43被迫休风处理。之后炉墙严重结厚。采取了洗炉等多种处理措施,取得了较好的效果。2炉况恶化的原因出现亏料线事故之前,炉况一直处于稳定顺行的良好状态。4月下旬平均日产量1547.16t,利用系数3.438t/(m3.d)。亏料之后一个多月,高炉炉墙西北面上下部逐渐出现不同征兆的结厚现象,操作炉型发生很大的改变,高炉不接受风量,风口工作不均匀,西探方向走料呆滞,时而不动时而翻吹滑尺。5月下旬,炉腹五六层冷却壁最低一天平均水温差为2.7℃和3.4℃(见表1),炉墙结厚越来越严重,产量最低跌至1021.85t(见表2)。造成此次炉况恶化的原因主要有以下四大因素。2.1严重亏料线5月2日中班16:51上料发生料罐卡料,工长判断短时间可能处理不好,迅速减风至最小30kPa左右。经过两个多小时的处理,未能解决卡料故障,仍然不能加料,于是20:30左右,决定休风处理,此时料线已亏至4米多。由于长时..

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