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达钢1号高炉强化冷却的实践
发表时间:[2009-08-13]  作者:周庆 谢勇 李学文 廖存富 钱华东  编辑录入:admin  点击数:11636

内容简介

(达州钢铁集团有限公司炼铁厂)摘要1号高炉生产已达11年,大量的冷却壁损坏,2007年9月21日,发生了2#、3#风口上方炉壳烧穿事故,通过采取增加冷却棒安装密度、增加环形喷水管加大外部喷水量、调整高炉操作制度、制定应急处理预案等一系列的措施,确保了1号高炉在较高冶炼强度水平下的安全稳定生产。关键词高炉冷却系统管理1前言达钢1号高炉生产已达11年,大量的冷却壁损坏,特别是2007年9月21日发生了2号、3号风口上方炉壳烧穿事故,通过采取增加冷却棒安装密度、增加环形喷水管加大外部喷水量、调整高炉操作制度、制定应急处理预案等一系列的措施,确保了1号高炉在较高冶炼强度水平下的安全稳定生产,为集团公司创造了可观的社会效益和经济效益。2冷却系统的状况1号高炉(370m3)于1997年8月投产,炉龄已达11年,现处于炉龄末期,冷却壁大量损坏,主要集中在炉腹、炉腰等重要部位。第四、五段炉腹冷却壁(共48块),损坏已达17块,炉腰第七段(共24块)已损坏22块。为保证冷却效果,在炉腹冷却壁损坏部位陆续安装冷却棒达82支,而损坏已有49支。控制冷却设备的三通旋塞阀锈蚀严重,无法保证阀芯完全处于关闭位置。因控不断水,炉内存在大量漏水现象,炉温极易波动,参数控制难度增大..

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