内容简介 摘要湖北新冶钢二炼铁厂从降低生铁成本出发,生产低硅生铁。采取了提高原料和烧结矿质量,严格控制并稳定炉缸温度,富氧、喷煤、大风量、大料批(每批14.1t)、正分装、抑制边缘、发展中心的操作方针,使顶压升高,PCO增大,CO利用率提高到40%以上,燃料比和生铁硅含量降低。生铁含硅量逐步降到0.3%左右,高炉主要技术经济指标明显改善。关键词:高炉低硅铁冶炼1前言降低炼钢生铁含硅量,不仅有助于缩短炼钢时间、提高炉衬寿命、降低铁及辅助材料消耗和吨钢成本,而且还能降低入炉焦比和增加生铁产量。因此,降低生铁含硅量不仅是高炉的冶炼方向,也是衡量炼铁技术水平的标志。二炼铁厂380m3高炉从2005年初开始从降低生铁成本出发,生产低硅生铁。经过近一年多的攻关,生铁含硅量由2004年0.59%以上逐步降到2006、2007年0.3%左右。2硅的还原机理通过国内外的诸多研究和生产实践表明,硅的还原主要通过气相的SiO(g)迁移来实现。其还原分两步进行:SiO2(灰分)+C(焦炭)=SiO(g)+CO。然后,SiO(g)在上升过程中通过滴落带与渗碳的铁滴相遇,即SiO(g)+(C)=(Si)+CO。在高炉滴下带到炉缸渣铁层的宽广范围内,有多种硅的迁移过程存在于铁液、渣液、焦炭、SiO气体之间。在风口带的高..
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