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莱钢1#750m3高炉停炉实践
发表时间:[2008-12-09]  作者:王子金 孙建设 张 明 张故见  编辑录入:admin  点击数:12269

内容简介

摘要莱钢1#750m3高炉安全服役12年,采用空料线打水回收煤气停炉,整个过程安全、顺利、快速停炉。残铁口位置选定准确,残铁基本放净,为高炉大修创造了良好条件。关键词高炉停炉降料线放残铁前言莱钢1#750m3高炉第一代炉役于1995年5月28日开炉,到2007年8月14日安全停炉大修。该高炉已经连续服役12年零2个月。远远超过了设计炉龄8~10年的期限,累计生产生铁7530683.77吨,单位炉容产铁达到10040.9吨,远远超过了原冶金部确定的长寿高炉指标,创国内同类型高炉长寿领先水平。该高炉炉缸为陶瓷杯+碳砖结构,侧壁为冷却壁水冷,炉底为风冷。2007年2月19日开始,15#、3#风口附近区域的2~3段冷却壁部位的水温差异常升高,水温差由原来的0.4—0.6℃,最高上升到1.5℃,冷却壁热流密度达到15kW/m2或更高,这表明内衬情况已经相当严重,为安全生产计,采取特别护炉手段,堵15#、3#风口,降低冶炼强度,采用风El喂线技术护炉,同时公司决定对1#750m3高炉进行大修,鉴于情况突变,大修准备周期长,因此要求高炉生产坚持到8月停炉,采取一系列特别护炉措施后,炉缸2~3段冷却壁部位30组、6组部位的水温差得到有效控制,坚持安全生产到8月14日并安全停炉大修。本次停炉共放残铁35..

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