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达钢450 m3高炉大凉事故的分析与处理
发表时间:[2008-12-03]  作者:严礼祥 杨祖伟  编辑录入:admin  点击数:13932

内容简介

摘要2007年12月31日达钢3#高炉发生一起大凉事故,本文介绍了此次大凉事故的发生、发展、原因及处理过程,并提出了今后的预防措施。关键词高炉炉凉分析与处理预防达钢3#高炉(450m3)设计1个渣口,1个铁口,14个风口,采用无钟炉顶,炉身、炉腹采用大型模块技术,于2005年4月15日建成投产。从2007年12月30日中班后期起,频繁崩滑料,31日两次大崩料,致使13个风口灌渣,21.:14休风处理。2008年1月4日炉况基本恢复。下面就此事次事故进行分析,为今后此类事故的预防或处理提供参考。1炉凉经过1.12007年12月30日中班前期3#高炉小崩滑料较多,炉况基本正常,压量关系较为平稳,18:00后一直处于低料线状态,连续10批补焦60Kg/批,中班后炉温正常。1.231日夜班前期过低料线,压力波动大,风量、风压曲线呈锯齿状,崩滑料频繁:停氧,补焦,2:00崩料至4.0m,2:42出现管道,减风、停煤、补焦,此时铁口基本上放不出东西来,炉况实际已经失常,呈现大凉;3:20形成大管道,大减风控制,恢复风压过程中致悬,坐料困难(炉温较低,风口出现灌渣现象),坐料后炉况艰难,改全焦,退负荷、退矿批、缩角度、停加钒钛矿,并间隔5批加净焦5车。之后几乎不能下料,只能靠崩滑料下料。1.3白..

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