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金铁3号高炉中修停炉操作实践
发表时间:[2008-11-22]  作者:徐爱军  编辑录入:admin  点击数:15270

内容简介

摘要金铁3号高炉采用空料线不回收煤气的方法,整个历时9个小时,由于准备充分,风量、打水量及炉顶温度控制合理,实现了安全、快速、顺利停炉,为金铁高炉空料线停炉积累了丰富的经验。关键词高炉停炉操作1概述金昌铁业(集团)有限责任公司3号高炉于1998年9月大修投产,高炉有效容积100m3,采用工业净水循环系统,双钟布料,顶燃球式热风炉、干法布袋除尘、槽下分散筛分、液压开口机及水冲渣等工艺;设计进风口8个,风口小套采用贯流式结构,冷却水压达到250kPa;无富氧、喷煤工艺;炉料结构为自产烧结+自产球团+原矿:焦炭为全外购:入炉品位55.0%,焦炭灰分17.0%。2007年以来,由于各方面的原因影响,造成高炉本体的炉腹、炉腰及炉腹下部四段总计6块冷却壁不同程度损坏,铁口两旁冷却壁水温差高达3℃,煤气泄漏严重,对高炉生产、安全带来了极大的危害。公司决定于4月份停炉45天进行中修更换部分冷却壁,制定了详细的停炉方案,实现了安全顺利停炉。2停炉前的准备工作2.1调整炉况这次停炉中修采用全焦丁炉喉打水空料线停炉(不回收煤气)的方法,计划4月11日7:30休风。按照停炉方案,在前一周开始洗炉,退焦炭负荷至2.20倍,炉渣碱度≤1.00倍,以冶炼Z22#铁为主,[S]..

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