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金铁2#高炉炉墙结厚及处理
发表时间:[2008-11-21]  作者:徐爱军  编辑录入:admin  点击数:14146

内容简介

摘要金铁2#高炉炉墙结厚分析、总结处理过程。操作上过分追求强化冶炼,设备缺陷造成无计划休风,以及过大冷却强度导致炉墙结厚,操作上通过开放边缘煤气流,调整布料,控制局部冷却强度等防范结厚的措施。关键词高炉炉墙结厚原因分析措施1前言金铁2#高炉(炉容218m3),采用工业净水循环系统,风冷炉底,双钟布料,顶燃球式热风炉、干法布袋除尘、槽下分散筛分、液压开口机及水冲渣等工艺;设计进风口10个,风口小套采用贯流式结构,冷却水压达到500kPa;无富氧、喷煤工艺;炉料结构为自产烧结+自产球团+原矿:焦炭为全外购:入炉品位55.0%,焦炭灰分17.0%,自2004年9月28日点火开炉以来,努力采用大风量、大料批及发展中心煤气流、抑制边缘煤气流的操作制度,进入2006年12月后,由于局部冷却壁破损及原燃料碱金属含量较高,加之操作上采取措施不利等原因,导致炉墙局部结厚。由于对炉墙结厚认识充分,采取的措施得当,经过洗炉,调整装料制度,调整冷却强度等措施,炉墙结厚得以消除,总计损失产量800吨。2炉墙结厚的形成及影响自2006年12月,因原燃料紧张及冬季矿焦沫入炉量增加,原燃料质量下降,导致高炉顺行变差,追求强化生产,追求产量,采取几次洗炉措施后,炉缸工..

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