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南钢1#高炉炉缸冻结事故处理与分析
发表时间:[2008-11-08]  作者:杨道彬  编辑录入:admin  点击数:14680

内容简介

摘要分析南钢1#高炉炉缸冻结形成的原因及处理过程,认为控制合适的操作参数,准确加入休风料,是高炉复风顺利的关键。在炉缸冻结处理过程,掌握好捅风口时机,对减少风口烧损加快恢复进程,非常重要。关键词降料线封炉炉缸冻结烧风口1概况2007年12月5日1#高炉(350m3)按计划降料线7米封炉,进行炉墙砌砖修补,在加休风料降料线过程中操作不当,封炉焦碳部分(40吨)烧掉,形成高硅高碱,休风6天后造成炉缸高碱度冻结。恢复过程中频繁烧风口,进程缓慢。此次事故处理历时19天,烧坏风口小套13只、中套11只、大套1只,造成严重的经济损失。2事故经过:12月31日(休风6天)1#高炉于10:28复风开炉。开炉初期1#、2#、3#、12#、13#、14#6个风口工作,送风后铁口未喷火,遂组织炉前烧铁口,未烧开。13:50分13#风口中小套烧坏,14:43分2#风口烧穿(喷渣铁),被迫休风。休风后一方面更换烧坏的风口套,另一方面继续处理铁口与上方风口(1#、14#):拉下1#、14#风口小套往下烧,同时从铁口往上烧,烧了近13小时,预计铁口与风口之间快要送通,同时考虑到休风时间过长,可能加剧炉凉,决定于元月1日4:00复风。此次复风用1#、14#2个风口工作,复风后继续烧铁口,因铁口仍未烧通,2小时后风口严..

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