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南钢3号高炉炉役后期生产操作
发表时间:[2008-11-08]  作者:杨佳佳  编辑录入:admin  点击数:14345

内容简介

摘要南钢3号高炉进入炉役后期后,通过调整操作参数、加强设备点检、控制好合理的操作炉型、开展护炉工作,较好的完成了生产任务,并取得了较好的技术经济指标关键词操作参数炉型设备点检护炉1概况南钢3号高炉于1998年大修以来,至2006年已进入炉役后期,设备老化,炉内内衬侵蚀严重,炉底温度急剧上升,大大超过警戒温度,生产安全受到极大威胁,因此在2006年进行停炉抢修,抢修主要是更换了炉底炉内砖衬,部分冷却壁等。由于这次抢修主要针对炉底,而在其后的生产中暴露出了炉皮开裂漏煤气、现场煤气浓度严重超标、炉顶煤气管道开裂强度下降、高炉炉体平台腐烂、斜桥钢结构老化、炉缸热流超警戒报警等等一系列安全隐患,直接影响到高炉生产,所以在这次抢修以后,通过调整操作参数,加强设备点检,控制好合理的操作炉型,并开展护炉工作,3号高炉在护炉的同时较好的完成了分厂下达的生产任务,并取得了较好的技术经济指标。2炉役后期操作2.1调整操作参数、控制操作炉型2.1.1送风制度和装料制度①下部调剂:下部调剂是高炉操作制度的基础,决定着炉缸初始煤气流分布,影响着炉缸的稳定、活跃。2007年9月,3号炉由7#大风机换成了4样小风机后,风量由原先的67000m3/h降到600..

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