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唐钢3号高炉炉缸冷却水系统改造及应用效果
发表时间:[2008-10-13]  作者:  编辑录入:admin  点击数:12243

内容简介

摘要:唐钢3号高炉由于炉缸炉底侵蚀严重,通过采取炉缸水系统改造,加强冷却,从而减缓侵蚀,经济技术指标有了较大改善,效果显著。关键词:炉缸水系统 改造 效果1概况 唐钢炼铁厂3号高炉(2560m3)于1998年投产,高炉炉底、炉缸采用炭砖一陶瓷杯复合砌体。炉底采用水冷形式,炉缸采用光面冷却壁,炉腰至炉身中下部采用板壁结合冷却形式,从炉缸到炉身共24段采用软水密闭循环冷却形式,如图1所示,炉缸进水压力为0.65MPa。 图1改造前水系统 23号高炉炉缸存在的问题及对炉况的影响 炉缸共有冷却壁5段,铁口在第3段,风口在第5段。开炉后随着时间的延长和冶炼强度的提高,炉缸炉底逐渐被侵蚀。2004年温度上升幅度最大,2004年12月27日,第2段冷却壁18号风口下方温度达到224℃,短时达到280℃。1—3段冷却壁水温差最高1.6℃,热流强度达到96020KJ/(m2.h),该风口下方2段冷却壁炉皮温度高达180℃,比其它部位高120℃。被迫采取大剂量加钛矿的护炉措施(曾一度加钛矿至6%),同时堵风口大幅度降低冶强。这两项措施确实使该方向炉缸转危为安,但l~4月份平均风量只有4792m3/min,压差高达157kPa,煤比只有99kg/t,综合焦比高达517kg/t,理论铁量只有4880t/d。其中3月份、4月份炉况..

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