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轧一钢铁公司3#高炉炉况处理
发表时间:[2008-08-16]  作者:王立星 陈志刚  编辑录入:admin  点击数:14214

内容简介

摘要迁安轧一钢铁公司3#高炉,12月份以来,由于原燃料条件恶化'造成炉墙结厚,炉况复杂,塌料频繁,时有难行,经过一系列有计划的调整之后,在2008年1月2日成功的对3#炉进行了一次热洗,本文对3#炉洗炉前的炉况表现,原因分析,热洗过程和热洗之后的恢复进行了分析和总结。关键词中小高炉炉墙结厚炉况热洗装料制度1引言迁安轧一钢铁公司3#高炉有效容积580m3,16个风口。于2006年5月份投产,开炉后在短时间内就达到设计产能,高炉利用系数稳步提高,由最初的3.0t/m3·d达到3.6t/m3·d一3.7t/m3·d,但是进人11月份以来,随着冶炼强度的不断增加,外围原燃料质量的下滑给高炉操作带来不利的影响,料柱透气性差,气流不稳,造成崩塌料频繁,难行,频繁坐料。炉温波动大,险些造成炉凉事故。进入12月份以后这种现象更加凸显,炉身中上部西北方向产生了炉墙结厚。引起炼铁分厂及高炉车间的高度重视,针对这一情况,分厂与高炉车间制定了一系列的措施进行调剂,包括对原燃料加强整粒,筛除粉末,强化炉前操作,灵活运用上部装料方法,减少喷煤量,以促进炉况稳定等,稍有好转,但炉况有反复。2008年1月2日,3#高炉在计划休风检修之后成功的对3#高炉进行了热洗。在热洗之后又进..

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