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迁钢高炉特殊炉况的降料面操作
发表时间:[2008-08-11]  作者:贾军民  编辑录入:admin  点击数:13188

内容简介

摘要本文记述了迁钢高炉第一次降料面喷涂的情况,通过此次降料面过程的分析,总结了降料面过程处理特殊炉况的经验和教训,提出了从准备工作到降料面操作的一些建议,并对降料面未来的发展提出了希望。关键词高炉降料面喷涂1基本情况迁钢1号高炉于2004年10月投产,至2007年10月已生产3年,中间未进行过喷涂。1号高炉有效容积2650m3,30个风口,3个铁口,采用并罐式无料钟,皮带上料。高炉配3座霍戈文内燃式热风炉,混烧焦炉煤气。采用中速磨制粉,直接喷吹工艺。迁钢1号高炉炉体共有16段冷却壁,从炉腹第6段起到炉身上部第15段均为串联软水密闭循环冷却。炉腹第6段、炉腰第7段和炉身下部第8段均为铜冷却壁,每段45块,共计135块,其余位置都是球墨铸铁冷却壁。1高炉投产后,受炼钢不顺的影响,铁水没有去处,慢风、休风比较频繁,最终导致一高炉开炉后长期不顺,煤气分布紊乱,至05年下半年才逐渐转人正常。从06年4月开始到喷涂检修前,炉身10段累计损坏沟头8个,9段损坏沟头1个。炉内开始出现边缘气流不易控制的现象,主要技术经济指标也有一定退步,如表一。为此,公司决定07年11月对一高炉进行喷涂,以利于高炉的长期稳定和长寿。2准备工作2.1炉内准备为保证开炉的顺利和减..

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