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自焙炭砖高炉扒砌炉实践
发表时间:[2008-03-26]  作者:  编辑录入:admin  点击数:13170

内容简介

摘要:金石钢铁公司179m3高炉采用自焙炭砖砌筑炉底、炉缸,中修时未扒除炭砖,通过采取措施,降低了砌炉成本,保证了生产安全。关键词:自焙炭砖 扒炉 砌炉 实践1引言 金石钢铁公司2号高炉(179m3)于2003年10月1日投产,炉底、炉缸采用自焙炭砖砌筑,2005年10月28日停炉中修。考虑到2号高炉实际生产时间不足两年,炉缸部位的炭砖侵蚀不会太严重,因此决定保留炉缸部位炭砖,扒炉时只扒除炭砖以上全部砖衬、铁口砌体。为了保护炭砖,在扒除炉缸死铁层过程中,禁止采用爆破方法,因此扒炉时间较长,直至11月27日扒炉工作才全部结束。在扒炉过程中发现炉缸、炉底炭砖存在问题较多,通过认真的研究,制定了应对措施,保证了扒砌炉工作的顺利进行,高炉开炉后实现了安全生产。2炭砖存在的问题2.1铁口通道底部炉缸炭砖情况 铁口通道底部应是炉底满铺炭砖,开炉后由于受高温渣铁的侵蚀,铁口底部炭砖长度仅存580—800mm。死铁层深度在400㎜以上,人工清除难度极大。最底层铁口通道砌体长度应为1315mm,因此,除靠近冷却壁部分高铝砖砌体坐在残留的炭砖上外,其它砌体只能坐在死铁层上,高炉生产后,死铁层熔化,砌体前端失去支撑,稳定性将大大降低。2.2炉缸炭砖内侧面侵蚀情况 ..

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