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管线钢冶炼过程中对夹杂物的控制
贺庆,姚同路,杨利彬
(钢铁研究总院)
摘 要:针对某钢厂采用“BOF→LF→RH”工艺流程生产的高级别管线钢,通过金相、扫描电镜、能谱等手段分析了钢中夹杂物,并从热力学角度进行了研究。结果表明,当钢中的ω(Als)=0.025%,若钙处理时钢中ω(CaO)>18×10-6,ω(S)<0.011%,可较易地将Al2O3夹杂变性为低熔点的C12A7。研究后提出一系列工艺优化措施:强化转炉顶底复合吹炼工艺、改善吹氩站和LF的吹氩制度、调整精炼渣系使ω(CaO)/ω(SiO2)控制在4.5~6.0,ω(CaO)/ω(Al2O3)控制在1.7~1.9,最终钢水ω(S)可控制在0.0008%以下,氧化物和硫化物的夹杂物级别控制在1.0级以内。
关 键 词:管线钢;夹杂物;钙处理;精炼
高等级管线钢具有高强度、高韧性、良好焊接性和高韧性、止裂性能等优点,符合高输送压力对钢管强度、韧性增长的高标准要求。由于塑性和脆性夹杂物会对冲击韧性值、抗氢致裂纹(HIC)、抗硫化物应力腐蚀开裂(SSCC)性能等产生影响,需满足高等级管线钢对钢水洁净度苛刻的要求,需通过工艺优化提高对夹杂物数量、尺寸及形态的控制水平,从而显著改善管材抗HIC和抗SS—CC能力。本文特针对某钢厂2011年生产X80钢中夹杂物进行了相关控制工艺研究。
1 生产概况
此钢厂生产高级别管线钢的工艺流程为:铁水预处理(脱硫)→复吹转炉→吹氩站(预成渣)→LF精炼(终脱氧及成渣)→RH(钙处理)→连铸。生产的X80钢种要求各类夹杂物级别均不大于2.0级。
钢厂的优化工作开展于2011年3—6月。在开发X80管线钢的前期生产试验中发现有些炉次的夹杂物金相检验不合格,由于夹杂物存在大大影响了钢的止裂韧性,降低了管线钢的落锤性能,并引起冲击值波动,因此降低脱氧夹杂物和钢水硫含量成为关键技术。即通过降低冶炼终点氧含量、优化精炼脱氧、造渣和喂线工艺控制夹杂物的生成、去除及变性,同时控制硫含量,减少硫化物的生成。
2 工艺优化措施
2.1 “转炉→吹氩站→LF”工艺控制
为控制转炉冶炼终点钢水氧含量和炉渣氧化性,并控制钢水硫含量,转炉采用工艺措施要点为:采用动态控制模型,减少后吹比例,控制终点氧含量;采用精料方针,减少硫带入量,促进钢渣反应平衡,增大炉渣去硫能力,降低钢水硫含量。
吹氩站和LF工位为提高脱硫和去除夹杂效果,确定采取以下措施:1)吹氩站大气量顶底氩气搅拌不少于6min,保证顶底吹氩比例1:1,促进LF快速成渣和大夹杂去除;2)钢包顶渣的ω(CaO)/ω(SiO2)控制在4.5~6.0,ω(CaO)/ω(Al2O3)控制在1.7~1.9,ω(FeO+MnO)<1.0%,保证渣成分在强脱硫区域,且具有较好的吸收脱氧产物的能力;3)调整LF精炼过程吹氩量,既不卷渣又有利夹杂物聚集上浮。加热期间采用弱搅方式,合金加入后进行强搅,出站前进行8min以上弱搅。
2.2 夹杂物变性控制工艺
生产管线钢时,RH钙处理前钢水已进行过铝脱氧,生成物为Al2O3,此时向钢水中喂入钙铁线会发生如下反应:
3[CaO]+Al2O3(s)=3CaO(s)+2[Al]
△G①=﹣733500+59.7TJ/mol (1)
RH精炼温度平均1600℃,此时反应平衡常数为:
K①=α3CaO·α2Al/αAl2O3·α3Ca=2.17×1017 (2)
式(2)中:αCaO、αAl2O3代表以纯物质为标准态时CaO、Al2O3的活度;αAl、αCa代表以1%质量分数为标准态时钢水中Ca、Al的活度。在CaO—Al2O3二元系中,不同研究者得出的CaO和Al2O3活度值有一定波动,计算时引用各研究者所得的平均值。
ω(Al2O3)=35%~62%时,随着Al2O3夹杂变性程度不断深入,铝酸钙夹杂将按CA→C12A7→C3A顺序变化,三者熔点分别为1605、1455、1535℃。将Als、S、Ca等元素的活度系数及CaO和Al2O3的活度值代入式(2)中,计算钢中ω(Ca)/ω(Als)与钙铝酸盐组成的关系,由结果可作出1600℃下钢水ω(Ca)/ω(Als)与铝酸钙夹杂变化的关系图,对1600℃下RH精炼钢水,当ω(Als)目标为0.025%时,钢水中的ω(Ca)/ω(Als)应高于0.073,亦即ω(Ca)必须高于18×10-6,才能生成低熔点的C12A7。
在钙处理过程中,钙与硫还将进行如下反应:
[Ca]+[S]=CaS(s)
△G①=﹣530900+11.62T (3)
3[CaO]+3[S]+2[Al]=Al2O3+3CaS
△G①=﹣859200+288.9T (4)
K1600℃=α3CaO·α2Al/αAl2O3·α3Ca=7.39×108 (5)
在Al2O3夹杂变性过程中,如钢中硫含量较高,将会转变为氧、硫争夺Ca元素的反应过程,钢中氧可由钢中Als含量计算得出,因此可据式(5)对Al2O3变性程度进行理论推算。钢中硫含量越高,可生成低熔点C12A7的区间越小。在ω(Als)=0.025%的钢水中,若ω(S)>0.011%,则Al2O3更容易与钙结合为CA。随着钢水温度下降,未被吸附去除的CA将以固态形式凝固并进入钢材中。CA是脆性夹杂,对钢基体的力学性能破坏较大,会降低钢材质量。
因此确定RH工序夹杂物的主要控制措施为:1)RH进行喂线钙处理对夹杂物进行变性,保证ω(Ca)>18×10-6;2)RH净循环时间大于12min;3)优化喂线后钢包底吹氩强度,弱搅时间大于6min;4)严格控制钢中ω(S)<0.011%,采取真空槽放瘤操作等工艺,防止RH工序钢水增硫。
3 优化结果分析与讨论
3.1 研究手段
结合优化工艺,对优化前后的转炉终点工艺数据各采集200炉样本进行统计比较,并重点对生产过程中吹氩前后、LF和RH终点工位进行夹杂取样分析,共采集6炉样本。分析项目包括:1)使用金相显微镜和图象分析仪观察视场,分析夹杂物的数量和尺寸;2)在SEM—EDS下观察夹杂物,分析夹杂物的形貌和成分;3)采用氮氧分析仪的红外吸收法测定钢中T.O含量。
3.2转炉终点氧
对转炉终点数据(样本数各200炉)统计后得出,优化后终点钢水碳氧积由0.0029降低到了0.0025,过氧化程度减轻。转炉终点平均ω(O)由650×10-6降低到528×10-6,脱氧夹杂的生成数量减少。出钢终点氧在优化前后的数据分布可看出ω(O)=(600~800)×10-6炉次比例由优化前的32.8%下降为19.5%,(800~1000)×10-6炉次比例由19.2%下降为11%,而ω(O)=(200~400)×10-6炉次比例由16%提高到了35.2%。
3.3 夹杂物数量和尺寸
吹氩前后比较得出,视场内钢中夹杂物个数由749个减少到603个,ω(T.O)平均值由0.0072%,减少到0.0055%。由于小于5μm的夹杂在增大,大于5μm的聚合长大或上浮,所以小于5μm的夹杂比例由95.1%减至94.6%,波动由7%减小至4.1%,而大于5μm的数量基本不变。LF精炼去除夹杂效果突出,夹杂总量下降到328个,ω(T.O)平均为0.0025%。小于5μm的夹杂占到97.5%,波动区间继续减小,而大于5μm的比例已降至2.5%。RH阶段进行喂钙线和弱搅后夹杂数量略有减少,钢中平均ω(T.O)达到0.0013%。至终点小于5μm的比例达98.4%,波动缩至1.7%,大于5μn的比例只占1.60%。
3.4 夹杂物形态变化
由于炉渣—钢液—夹杂物之间存在平衡的关系,因此控制夹杂物主要是通过控制三者成分进行。
1)吹氩前绝大多数夹杂为外形不规则的纯Al2O3夹杂,棱角明显,尺寸较小,个别夹杂物含MgO。夹杂物ω(Al2O3)平均为99.5%,ω(MgO)为0.50%,处于CaO—MgO—Al2O3三元系中的刚玉区。
2)吹氩后5~10μm的夹杂增多,至LF逐步减少。夹杂中MgO和CaO质量分数先后提高至17.1%和4.8%,ω(Al2O3)不断降低至78.1%,在大量转变为MgO—Al2O3夹杂后又转变为类球形的CaO—MgO—Al2O3复合夹杂。夹杂成分分布在三元系的尖晶石区,熔点逐步降到约1800℃。
3)RH钙处理和弱搅后,夹杂大多是球形或类球形的夹杂物,且尺寸更小。夹杂物中的MgO减少,并开始转变为钙镁铝酸盐。最终ω(Al2O3)平均54.3%,ω(CaO)为40.2%,ω(MgO)为5.5%,进入三元系中小于1600℃的低熔点区域。精炼钙处理后的钢水Ca、Als实际含量可看到钢中ω(Ca)/ω(Als)基本高于理论计算值,说明钙处理较充分,钙含量符合要求。
3.5 硫化物夹杂
通过对各个工位的工艺优化,最终经RH工序处理后ω(S)控制在平均0.0008%,远低于理论计算的0.011%,说明生产管线钢的过程中脱硫充分,硫控制较好。众多研究者已得出,管线钢生产中应把ω(Ca)/ω(S)控制在2~5,如果ω(Ca)/ω(S)<2,钢中仍存在MnS夹杂,它对管线钢的韧性、强度及抗HIC和抗SSCC性能危害性很大;如果ω(Ca)/ω(S)>5,纯CaO和CaS夹杂就出现在钢中,纯CaO(熔点2560℃)和纯CaS(熔点2400℃)均属于高熔点夹杂物,将对钢材的韧性值带来不利的影响。比较RH喂线前后(各抽取12炉样本)钙硫成分后作出可以看到喂线前钙硫比在2~5比例为30%,喂线后钙硫比明显改善,75%的炉数位于工艺控制区内,因此本工艺对MnS或纯CaO和CaS夹杂的量实现了有效的控制。
3.6 夹杂物评级
对本次研究的样本炉次进行轧材夹杂评级可看出,A、B、C、D类夹杂物均控制在1.0级以内,满足技术标准的要求。
4 结论
1)通过优化转炉、吹氩站和LF工艺,终点钢水平均ω(O)从650×10-6降低到528×10-6,RH处理后的ω(T.O)达到0.0013%,98.4%的夹杂物尺寸不大于5μm,且尺寸控制精度较高。
2)对1600℃下RH精炼钢水,当ω(Als)目标为0.025%时,钢水中的ω(Ca)/ω(Als)>0.073可生成低熔点的12CaO·7Al2O3。
3)精炼过程夹杂物变性规律:Al2O3吹氩后转变为MgO—Al2O3,最后经过钙处理转变为CaO—MgO—Al2O3系低熔点球形复合夹杂。
4)通过控制转炉炉渣碱度、优化吹氩制度和调整精炼渣系使ω(CaO)/ω(SiO)在4.5~6.0,ω(CaO)/ω(Al2O3)在1.7~1.9,最终有效控制钢水ω(S)≤0.0008%,使喂线后钙硫比明显改善,对MnS、纯CaO或CaS夹杂实现了有效控制。